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摘要:分析昌冶煉廠余熱發(fā)電機(jī)組軸承損壞的原因,從技術(shù)改進(jìn)和生產(chǎn)管控2個(gè)方面入手,解決軸承故障,保障余熱發(fā)電機(jī)組連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:余熱發(fā)電;汽水分離器;止推軸承;軸向推力
1余熱發(fā)電機(jī)組概述
為實(shí)現(xiàn)蒸汽的梯度利用,金昌冶煉廠引進(jìn)了1套德國KK&K公司制造的、型號(hào)為AFA4G5a的汽輪機(jī)組,配套德國NEWAGE-AVKSEG公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)。機(jī)組利用奧斯麥特爐余熱鍋爐和轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐產(chǎn)出的4.00MPa中壓飽和蒸汽進(jìn)行發(fā)電,出口產(chǎn)出0.50MPa的低壓蒸汽進(jìn)入廠低壓管網(wǎng)供用戶使用。該機(jī)組屬于齒輪箱傳動(dòng)式透平機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,有較高的傳動(dòng)效率;轉(zhuǎn)子采用懸臂式支撐結(jié)構(gòu),僅需1個(gè)軸封。與傳統(tǒng)的汽輪機(jī)與齒輪箱分離式結(jié)構(gòu)相比,少了1個(gè)軸封,泄漏量約減少了50%。葉輪采用單排葉片,整體式結(jié)構(gòu),直接安裝在主軸的一端,允許葉輪端自由熱膨脹,這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可降低機(jī)組預(yù)熱時(shí)間,節(jié)約機(jī)組預(yù)熱所需的蒸汽消耗,提高蒸汽利用率,增加發(fā)電量。該機(jī)組采用3噴嘴設(shè)計(jì),通過液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),可實(shí)現(xiàn)25%~100%的變負(fù)荷運(yùn)行,可適應(yīng)多變的蒸汽工藝條件。該機(jī)組于2005年投運(yùn),投運(yùn)初期,除去計(jì)劃性停車外,基本上都處于連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),年發(fā)電量達(dá)到了800萬kW•h,為金昌冶煉廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。但是從2009年開始,機(jī)組出現(xiàn)第一次軸承損壞,更換了1副進(jìn)口軸承后,運(yùn)行1a之后仍然損壞。
2011年,為了降低軸承的備件費(fèi)用,與陜西鼓風(fēng)機(jī)廠合作研發(fā)了新的軸承,將原有的可傾瓦軸承改為錯(cuò)位軸承,軸承工作面材料由銅合金改為巴士合金,止推面結(jié)構(gòu)形式仍然延用進(jìn)口軸承的固定楔型。軸承國產(chǎn)化后,損壞情況未見好轉(zhuǎn),尤其是在2012年,軸承損壞次數(shù)達(dá)到8次之多,更換軸承后最長運(yùn)行時(shí)間僅3個(gè)月,最短運(yùn)行時(shí)間僅幾分鐘就造成軸承損壞且軸承溫度并未達(dá)到正常狀態(tài)。故障主要表現(xiàn)為3個(gè)方面。(1)機(jī)組運(yùn)行時(shí),齒輪箱振動(dòng)值瞬間變大,超出測(cè)量范圍。該機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),齒輪箱振動(dòng)值僅為0.4mm/s左右,但機(jī)組出現(xiàn)故障時(shí),振動(dòng)值瞬間達(dá)到2.3mm/s(最大量程)以上,并發(fā)出異常聲音。(2)軸承4(主止推軸承)溫度過高跳車。該機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)軸承4的溫度一般在(50~55)℃,報(bào)警溫度為80℃,跳車溫度為90℃。出現(xiàn)故障時(shí),軸承溫度瞬間達(dá)到90℃以上,造成機(jī)組軸承超溫跳車,從溫度報(bào)警到機(jī)組超溫跳車時(shí)間僅需幾秒鐘,操作人員根本沒有時(shí)間手動(dòng)停車。(3)機(jī)組解體檢查后發(fā)現(xiàn):①止推軸承燒毀,止推盤接觸面有明顯被灼燒的痕跡,主、副推力盤的間距由原來的86.01mm增大到93.5mm,移位了7.49mm(圖1);②主軸上驅(qū)動(dòng)主油泵的齒輪磨損嚴(yán)重;③機(jī)組出口管道沖刷痕跡明顯(圖3)。
2故障原因分析
根據(jù)故障跳車統(tǒng)計(jì),機(jī)組每次故障跳車均是由于軸承4(主止推軸承)溫度>90℃造成的。經(jīng)解體檢查分析,造成溫度超標(biāo)跳車的原因主要是飽和蒸汽攜帶水或冷蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),而蒸汽中的水或冷蒸汽的密度比蒸汽密度大很多,因而在噴嘴內(nèi)不能獲得與蒸汽同樣的加速度,出噴嘴時(shí)的絕對(duì)速度比蒸汽小很多,使其相對(duì)速度的進(jìn)汽角遠(yuǎn)大于蒸汽相對(duì)速度進(jìn)汽角,汽流不能按正確方向進(jìn)入動(dòng)葉通道,對(duì)動(dòng)葉進(jìn)口邊的背弧進(jìn)行沖擊。這除了對(duì)動(dòng)葉產(chǎn)生制動(dòng)力外,還產(chǎn)生一個(gè)軸向力,增大汽輪機(jī)軸向推力。實(shí)際運(yùn)行中,軸向推力甚至可增大到正常情況時(shí)的數(shù)倍以上,使主推力軸承超載而導(dǎo)致止推面燒毀,溫度瞬間升高、跳車。
3處理措施
3.1設(shè)備檢修措施
(1)在機(jī)組進(jìn)口蒸汽工藝管線上增設(shè)1套汽水分離器裝置,同時(shí)檢查整條進(jìn)口蒸汽管線,對(duì)破損的保溫層進(jìn)行修復(fù),更換進(jìn)氣管線上損壞的疏水閥,防止帶水的蒸汽進(jìn)入機(jī)組,造成水擊現(xiàn)象。
(2)將主軸送至專業(yè)機(jī)械制造廠家,對(duì)損壞的推力盤、磨損嚴(yán)重的主油泵驅(qū)動(dòng)齒輪和傳動(dòng)齒輪進(jìn)行測(cè)繪,重新制造加工,同時(shí)保證安裝精度,確保推力盤工作面于轉(zhuǎn)子軸線垂直,垂直度<0.005mm。將新的推力盤和主油泵驅(qū)動(dòng)齒輪安裝好后,再送到專業(yè)廠家進(jìn)行轉(zhuǎn)子整體動(dòng)平衡試驗(yàn)。
(3)根據(jù)雙向推力盤間隙確定止推間隙,更換新的軸承。
(4)該機(jī)組的軸瓦采用的是合金材質(zhì),曾多次發(fā)生燒瓦故障,有金屬碎屑進(jìn)入潤滑油系統(tǒng),因此,需對(duì)油箱進(jìn)行全面清洗,并重新更換潤滑油,防止金屬碎屑進(jìn)入潤滑油管路系統(tǒng)而再次帶入軸承。
3.2管理措施
(1)從蒸汽源頭抓起,嚴(yán)格控制余熱鍋爐的汽包水位,避免汽包水位過高,造成蒸汽帶水情況發(fā)生。做好蒸汽管道的巡檢工作,出現(xiàn)保溫層破損或疏水閥故障要及時(shí)修復(fù)和更換。
(2)加強(qiáng)崗位之間的溝通和聯(lián)系,時(shí)時(shí)做好工藝調(diào)節(jié),避免機(jī)組非機(jī)械故障性跳車。余熱發(fā)電機(jī)組的進(jìn)口蒸汽是由奧爐余熱鍋爐和轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐提供,受生產(chǎn)工藝影響,奧爐經(jīng)常出現(xiàn)提槍現(xiàn)象,造成鍋爐蒸發(fā)量瞬間急劇減少,溫度降低,容易造成機(jī)組進(jìn)口蒸汽溫度<240℃而跳車。因此,奧爐余熱鍋爐崗位與余熱發(fā)電崗位保持溝通,奧爐提槍或發(fā)生蒸發(fā)量急劇減少的情況下,要及時(shí)通知余熱發(fā)電崗位,提前作好手動(dòng)停車工作。另外,該機(jī)組為背壓式結(jié)構(gòu),機(jī)組出口蒸汽壓力應(yīng)控制在(0.38~0.62)MPa,否則機(jī)組將自動(dòng)跳車,因此,應(yīng)根據(jù)出口蒸汽壓力情況,及時(shí)調(diào)節(jié)機(jī)組進(jìn)口旁通閥門和出口放空閥,將出口壓力控制在0.45MPa左右。
(3)機(jī)組操作人員要嚴(yán)密監(jiān)控機(jī)組軸承溫度的變化和機(jī)組振動(dòng)值,當(dāng)軸承溫度達(dá)到70℃或振動(dòng)值突然增大時(shí),應(yīng)實(shí)施手動(dòng)停車。待維修人員查明原因、排除故障后,方可再次開車。
作者:楊玉峰 單位:安徽銅陵有色金昌冶煉廠