<button id="6ymue"><menu id="6ymue"></menu></button>
    • <s id="6ymue"></s>
    • 美章網 資料文庫 焊接缺陷的厚板零件焊接工藝研究范文

      焊接缺陷的厚板零件焊接工藝研究范文

      本站小編為你精心準備了焊接缺陷的厚板零件焊接工藝研究參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

      焊接缺陷的厚板零件焊接工藝研究

      摘要:針對T型厚板零件焊接過程中易產生未熔合、未焊透、裂紋等問題,本文在其焊接工藝性分析的基礎上,提出了焊前預熱、焊接過程中保溫、采用手工鎢極氬弧焊打底及手工電弧焊堆焊等優化措施,并提出要對焊接完成的零件及時去應力退火等技術要求。經X光檢測結果表明,優化后的焊縫焊接質量良好,未發現焊接缺陷,滿足設計要求。

      關鍵詞:厚板;焊接;缺陷;工藝優化

      1T型零件焊接工藝

      1.1焊前準備

      為了保證焊后強度并減少焊接缺陷,采用機械加工方式對待焊工件開60°坡口,零件對接端面留1mm厚度。在焊接前采用丙酮或其他有機溶劑清潔坡口并自然晾干。另外焊接時,采用支撐塊支撐在零件下方,確保零件與待焊接面處于同一平面,便于焊接操作。

      1.2工藝方法及參數

      1.2.1手工電弧焊接

      焊接工序主要分三步:第一步,焊接時在焊縫正下方用電爐盤加熱,溫度至350℃后開始焊接,并保持在250~350℃;第二步,先在一面焊接一道,接著翻轉零件在另一面焊接,即采用對稱焊接交替在兩面焊接,減小焊接變形;第三步,每焊一道去除焊渣,并用砂輪磨頭打磨焊縫及其周邊至見到金屬色,接著再進行下一道焊接。重復上述步驟,直至焊接完成,最后去除焊渣。所用焊條為低氫焊條,牌號為HTJ-2,可以有效提高焊縫的抗裂性及力學性能。鋼芯材料為h18CrMoA,直徑3mm。焊接時對焊條進行烘干,烘干溫度420℃,烘干后在100℃保溫下進行保溫1h,隨用隨取。焊接電流強度120~160A,焊條運動路徑為直線,以減小焊道寬度,避免氣體或水蒸氣進入焊縫。焊接結束時,焊條要快速重復引燃2~3次,將弧坑填滿,防止產生弧坑裂紋和縮孔。

      1.2.2鎢極氬弧焊+手工電弧焊焊接

      焊縫底部熔合后,接著用手工電弧焊堆焊,焊接過程同樣是采用對稱焊接,即先在一面焊接一道焊縫,去除焊渣,并打磨焊縫及其周邊至見到金屬色。再對稱焊接下一道焊縫,重復以上步驟直至焊接完成,最后去除焊渣,采用焊條及工藝參數與單一的手工電弧焊相同。

      1.2.3去應力退火

      焊接完成后,立即將焊件放入烘箱中去應力退火。退火溫度為400℃,保溫2h后,關閉電源,待焊件冷卻至室溫后出爐。

      1.2.4焊縫檢測

      首先利用十倍放大鏡對焊縫表面進行宏觀檢查,檢查否存在裂紋;接著利用工業X光機對焊縫內部質量進行檢查,檢查是否存在裂紋、夾雜、氣孔、未熔合、未焊透等缺陷。

      2T型零件的焊接工藝檢測結果及討論

      2.1檢測結果

      上述兩種焊接工藝檢驗結果表明,兩種焊接工藝下的焊件焊縫都不存在裂紋、氣孔、夾雜的缺陷。但采用工藝一,即手工電弧焊焊接的零件,在焊縫中存在未熔合或未焊透的焊接缺陷,且出現在焊縫中間,即第一道焊縫處。而采用工藝二,即鎢極氬弧焊+手工電弧焊焊接,焊縫質量良好,不存在未熔合、未焊透的缺陷,滿足設計需求。

      2.2討論

      兩種焊接工藝焊接過程均沒有產生熱裂紋,其原因是在焊接前對零件進行了預熱,且焊接過程中一直保持較高的溫度,使該厚壁零件形成了均勻的溫度場,避免了溫度不均勻產生的拉應力導致熱裂紋的形成。沒有產生冷裂紋的原因,除了與焊接過程中保持較高的溫度場有關,還與焊后去應力退火有關。采用退火處理避免了焊縫快速冷卻導致的淬硬傾向,同時幫助焊件釋放冷卻內部多余的熱應力,從而消除了冷裂紋的產生。沒有產生氣孔、夾雜的原因有三點:第一,焊條材料與工藝參數的選擇正確;第二,對焊條進行了烘干,焊接過程加熱保溫,避免焊縫中存在水分,從而消除了氣孔出現的隱患;第三,焊接過程中,每焊完一道焊縫均對焊縫表面進行打磨,避免雜質進入焊縫。采用手工電弧焊工藝,焊接的焊縫中出現未熔合、未焊透,原因是由于坡口對接處僅有2mm,采用該工藝易在焊縫對面形成不均勻焊瘤。由于對接處很薄,打磨太深則容易將焊縫打穿或打磨過薄,這樣當焊接另一面時又容易在對面產生焊瘤,多次反復打磨后易出現打磨不徹底、未熔合、未焊透等缺陷。采用手工鎢極氬弧焊+手工電弧焊工藝焊接時,先用鎢極氬弧焊對焊接處進行不加焊料的熔焊,可以避免該問題的產生,確保焊縫第一道金屬完全熔合焊透,從而消除了未熔合、未焊透等隱患。

      3結論

      在本文研究的焊接優化工藝中,采用手工鎢極氬弧焊打底焊,確保了第一道焊縫中金屬熔合良好,不存在未熔合、未焊透的缺陷;接著用手工電弧焊堆焊,在每焊完一道焊縫后打磨焊縫表面,去除表面氧化層及雜質;最后對焊件進行去應力退火。最終經X光檢測,結果表明焊縫質量良好,不存在未熔合、未焊透、裂紋等焊接缺陷,達到了設計要求。

      參考文獻

      [1]李曉延,武傳松,李午申.中國焊接制造領域學科發展研究[J].機械工程學報,2012,(6):19-31.

      [2]馬小英,孫志禮,臧旭,等.基于缺陷概率的率的焊接工藝可靠性優化[J].機械設計與制造,2017,(5):30-32.

      [3]石巖,劉佳,張宏,等.30CrMnSi鋼激光焊接工藝研究[J].兵工學報,2010,(7):991-997.

      [4]楊建國,黃魯永,張勇,等.30CrMnSi鋼TIG焊冷裂紋形成機制[J].焊接學報,2011,(12):13-17.

      作者:孫兵 李杰鋒 單位:南京航空航天大學無人機研究院

      主站蜘蛛池模板: 一级黄色大片网站| 午夜人屠h精品全集 | 国内一级纶理片免费| 国产成人精选免费视频| 任你躁国产自任一区二区三区| 久久精品视频2| 91狼人社在线观看| 精品国产品香蕉在线观看75| 李宗瑞60集k8经典网| 国产精品亚洲精品日韩已满| 亚洲国产成a人v在线观看| xxxx国产视频| 男彩虹用的app小蓝| 无码丰满熟妇浪潮一区二区AV| 国产亚AV手机在线观看| 亚洲一级毛片免费观看| 999精品视频在线观看| 精品一区二区三人妻视频| 无码国产精品一区二区免费vr| 国产无套粉嫩白浆在线| 久久综合丝袜日本网| 阿v网站在线观看| 日韩成人免费aa在线看| 国产波多野结衣中文在线播放| 亚洲春色在线观看| a免费毛片在线播放| 精品亚洲成a人片在线观看| 女人张开腿给人桶免费视频| 午夜精品福利视频| 久99久无码精品视频免费播放| 美女一级毛片毛片在线播放| 日本成人在线免费观看| 四虎4hu永久在线观看| 中文字幕日韩一区二区三区不| 青青草原伊人网| 市来美保在线播放| 又湿又紧又大又爽a视频国产| free性满足hd极品| 狠狠色综合久久婷婷| 女大学生的沙龙室| 免费a级毛片无码免费视频|