本站小編為你精心準(zhǔn)備了煉鋼最優(yōu)工序能耗研究及實(shí)踐參考范文,愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花,激發(fā)您的寫(xiě)作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。
摘要:針對(duì)煉鋼工序能耗運(yùn)行過(guò)程中存在著工藝制度不完善、生產(chǎn)組織缺乏柔性的智能化調(diào)度系統(tǒng)以及設(shè)備問(wèn)題。從設(shè)備管理、工藝管理、生產(chǎn)管理三個(gè)方面采取措施,對(duì)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造;通過(guò)對(duì)精煉爐電極智能控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造提高其電熱效率;LF精煉精確控溫;縮短蹲鋼時(shí)間并提高鋼包周轉(zhuǎn)率,實(shí)現(xiàn)煉鋼工序能耗最小。
關(guān)鍵詞:煉鋼;能耗;精準(zhǔn)控溫;目標(biāo)管理
近年來(lái),國(guó)家大力倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司),公司也將加大能源管控力度。今后鋼鐵工業(yè)增產(chǎn)所需的能源,主要靠企業(yè)內(nèi)部挖潛來(lái)解決,節(jié)能減排任務(wù)十分艱巨。1)由于使用無(wú)保溫層的鋼包和傳統(tǒng)的燒嘴燃燒方式來(lái)烘烤鋼包,鋼包保溫及蓄熱效果較差,導(dǎo)致能耗較高。2)由于LF精煉鋼水原始條件和回收澆余量不穩(wěn)定,精煉鋼水不回收澆余爐次給電升溫時(shí)電弧電流波動(dòng)很大,導(dǎo)致能耗較高。3)由于工藝制度不完善,鋼水在轉(zhuǎn)爐—LF精煉—連鑄各工序的溫度控制水平較低,導(dǎo)致能耗較高。4)公司煤氣平衡后,煤氣熱值下降,影響鋼包烘烤效果,鋼包狀況(尤其隔爐包、備用包)差異較大,各工序溫降波動(dòng)大,不利于鋼包鋼水溫度的預(yù)測(cè)和及時(shí)采取措施,導(dǎo)致能耗較高。
1總體思路
從設(shè)備管理、工藝管理、生產(chǎn)管理三個(gè)方面采取措施如下:1)對(duì)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造。針對(duì)鋼包保溫及蓄熱效果較差導(dǎo)致能耗較高的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)鋼包增加保溫層和烘烤器蓄熱式改造來(lái)提高鋼包的節(jié)能效率。2)針對(duì)LF精煉爐常規(guī)控制下電弧電流波動(dòng)很大導(dǎo)致能耗較高的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)精煉爐電極智能控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造提高其電熱效率。3)針對(duì)工藝制度不完善鋼水在轉(zhuǎn)爐—LF精煉—連鑄各工序的溫度控制水平較低導(dǎo)致能耗較高的問(wèn)題,通過(guò)優(yōu)化各工序溫度制度,制定控制措施,通過(guò)開(kāi)發(fā)以“LF精煉精確控溫為核心”的工藝減少工藝穩(wěn)定性對(duì)工序能耗的影響。4)針對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)組織模式蹲鋼時(shí)間長(zhǎng)、鋼包周轉(zhuǎn)率低,導(dǎo)致能耗較高的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)“煉鋼生產(chǎn)組織四原則”的深入研究并運(yùn)用目標(biāo)管理,縮短蹲鋼時(shí)間并提高鋼包周轉(zhuǎn)率,實(shí)現(xiàn)煉鋼工序能耗最小。
2鋼包保溫層及鋼包烘烤器升級(jí)改造
2.1改造背景鋼包在投入使用前的蓄熱和在投入使用后的降溫,直接影響煉鋼整個(gè)工序的鋼水溫度變化。鋼包蓄熱不好,鋼水過(guò)程溫降較大,造成精煉工序升溫時(shí)延長(zhǎng),用電量增加。使用無(wú)保溫層的鋼包和傳統(tǒng)的燒嘴燃燒方式來(lái)烘烤鋼包,溫度損失較大。針對(duì)提高鋼包的保溫性能和烘烤的初始溫度,詳細(xì)分析了鋼包自身的形狀特點(diǎn)和砌筑特點(diǎn),結(jié)合鋼包烘烤器的現(xiàn)場(chǎng)使用情況,制定了鋼包增加保溫層和烘烤器蓄熱式改造兩項(xiàng)措施來(lái)提高鋼包的節(jié)能效率。
2.2實(shí)施情況1)鋼包保溫層升級(jí)改造。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,確定好硬質(zhì)纖維絕熱板的規(guī)格尺寸;按要求粘貼絕熱板,縫隙用高溫膠泥填平;烤包位每隔半小時(shí)在包殼的不同部位測(cè)溫,記錄升溫情況;投入使用后跟蹤測(cè)量包襯溫度和鋼水溫降。2)鋼包蓄熱器升級(jí)改造。采用蓄熱式燃燒方式;采用混合煤氣為燃料;采用小型一體化蓄熱式燒嘴,只對(duì)空氣進(jìn)行單預(yù)熱。
2.3改造效果鋼包保溫層及鋼包烘烤器升級(jí)改造的效果主要表現(xiàn):鋼包保溫層使用的硬質(zhì)纖維絕熱板具有較低的導(dǎo)熱率,包殼表面溫度同比,包殼下降20°~50°;用保溫層鋼包鋼水過(guò)程溫度溫降明顯低于無(wú)保溫層鋼包包殼溫度,為過(guò)程溫度控制提供了有利條件;鋼水待澆時(shí)間越長(zhǎng)保溫層越能顯示其優(yōu)越性,鋼水溫度同比,溫降速率降低0.3℃/min。
3精煉爐電極智能控制系統(tǒng)升級(jí)改造
3.1改造背景在鋼水精煉生產(chǎn)過(guò)程中,由于受鋼水渣層厚度、底吹氬流量、電壓波動(dòng)、液壓伺服系統(tǒng)及控制調(diào)節(jié)比例閥放大板的精度與零漂變化等因素影響。精煉爐電極調(diào)節(jié)難以用數(shù)學(xué)模型描述,而且電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)具有高度的非線性、時(shí)變性和相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性。近年來(lái)國(guó)內(nèi)大力采用智能控制技術(shù)來(lái)解決這一問(wèn)題,從而使常規(guī)控制下電弧電流波動(dòng)很小,電能消耗也大大減少。為改變精煉爐現(xiàn)有電極控制系統(tǒng)啟動(dòng)電弧不平穩(wěn)及電耗高等情況,對(duì)精煉爐電極控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,更換現(xiàn)有鋼包精煉爐調(diào)節(jié)器硬件,并對(duì)電極升降調(diào)節(jié)器軟件進(jìn)行改進(jìn),工藝參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化,克服現(xiàn)有調(diào)節(jié)器的弱點(diǎn),提高其電熱效率。
3.2應(yīng)用原理電極智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用自動(dòng)啟動(dòng)冶煉功能。使用功率圓圖來(lái)設(shè)定工作點(diǎn),達(dá)到電爐變壓器合理有效地向電爐內(nèi)輸入有效功率P。通過(guò)功率圓圖,選取電爐的工作設(shè)定點(diǎn),即阻抗設(shè)定點(diǎn),有效地發(fā)揮變壓器的有效功率,縮短冶煉時(shí)間,提高其電熱效率,降低電耗。三相交流精煉爐是一個(gè)非對(duì)稱(chēng)、非線性和具有自由中性點(diǎn)的星形用電設(shè)備,原系統(tǒng)采用電流設(shè)定,通過(guò)檢測(cè)三相電流反饋來(lái)控制電極的升降,存在電流檢測(cè)失真,電流穩(wěn)定性差及電弧斷弧等情況。本系統(tǒng)通過(guò)設(shè)定不同變壓器檔位、不同加熱曲線及不同電抗器檔位等參數(shù)查表給出阻抗給定值,通過(guò)實(shí)際弧壓及弧流計(jì)算出反饋?zhàn)杩梗纬梢粋€(gè)阻抗控制器。實(shí)際精煉中,此設(shè)定值基本對(duì)應(yīng)變壓器額定電流,實(shí)現(xiàn)弧功率最大化,達(dá)到最快升溫效果。在參數(shù)調(diào)整中,根據(jù)具體升溫要求,調(diào)整阻抗設(shè)定參數(shù),實(shí)現(xiàn)梯度升溫結(jié)構(gòu)。阻抗控制器具有死區(qū)補(bǔ)償,伺服閥零偏調(diào)整等功能,達(dá)到了更高的控制精度。
3.3實(shí)施情況通過(guò)調(diào)研與分析,決定將原有電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)升級(jí)改進(jìn)為電極智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)。具體實(shí)施過(guò)程為:第一,精煉爐安裝電極智能調(diào)節(jié)器。第二,制定檢驗(yàn)智能調(diào)節(jié)器使用效果的試驗(yàn)方案:(使用新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)每分鐘耗電量進(jìn)行對(duì)比)。第三,投入后,具備每十天切換精煉爐新舊兩套電極調(diào)節(jié)系統(tǒng),并記下各個(gè)時(shí)間段的用電時(shí)間與耗電量。
3.4改造效果經(jīng)試驗(yàn),精煉爐使用電極智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)后平均每分鐘耗電量減少13kW•h,精煉爐冶煉一爐鋼平均給電11min,理論計(jì)算可節(jié)電在0.95~1.29kW•h/t之間。試驗(yàn)成功后,精煉爐一直使用該系統(tǒng),同時(shí)進(jìn)行參數(shù)細(xì)化調(diào)試,從結(jié)果以及現(xiàn)有的工況條件看,節(jié)能效果較為明顯,采用新系統(tǒng)后,電極調(diào)節(jié)明顯平穩(wěn),電流由原來(lái)的±10%波動(dòng)改善到±3%,弧光熱輻射極大減少,提高了電熱效率[1]。
4提高煉鋼-連鑄鋼水過(guò)程溫度控制水平
目前開(kāi)澆點(diǎn)測(cè)溫度合格率僅為57.93%,因溫度影響的事故時(shí)常發(fā)生,造成生產(chǎn)中斷,影響開(kāi)澆爐次的質(zhì)量缺陷和煉鋼工序能耗增加。
4.1影響開(kāi)澆爐次中包溫度技術(shù)分析根據(jù)冶金理論和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,影響開(kāi)機(jī)爐次中包溫度合格率的因素包括如下幾個(gè)方面:包況(空包時(shí)長(zhǎng));連鑄中包烘烤時(shí)間和溫度;中包烘烤停火到開(kāi)澆時(shí)間;精煉時(shí)間;出站溫度;是否回收澆余;是否加蓋;待澆時(shí)間;澆鋼時(shí)間;鋼種等。待澆時(shí)間與溫度合格率的關(guān)系見(jiàn)圖1。從圖1中可見(jiàn)線性相關(guān)度為0.08,開(kāi)機(jī)爐次待澆時(shí)間的延長(zhǎng)與點(diǎn)測(cè)溫度合格率存在一定線性相關(guān),待澆時(shí)間控制在20min以下時(shí),溫度合格率影響不大,但待澆時(shí)間不小于25min時(shí),溫度合格率為36.36%,明顯降低。
4.2制定實(shí)現(xiàn)精煉精確控溫措施1)生產(chǎn)組織。加強(qiáng)鋼包周轉(zhuǎn)信息傳遞,穩(wěn)定鋼包溫降,為操作工提供指導(dǎo)性強(qiáng)的出站溫度,提高溫度控制水平;嚴(yán)格控制開(kāi)機(jī)爐次的待澆時(shí)間(出站到大包開(kāi)澆時(shí)間),執(zhí)行不大于20min,因設(shè)備異常不能及時(shí)開(kāi)機(jī)的需重新給電升溫處理。2)精煉工序。規(guī)范開(kāi)機(jī)爐次的冶煉時(shí)間為60~65min,LF爐出站溫度統(tǒng)一規(guī)定為靜吹后測(cè)溫,開(kāi)機(jī)出站溫度執(zhí)行產(chǎn)品制造卡要求;保證測(cè)溫的準(zhǔn)確性,如果測(cè)溫槍有問(wèn)題及時(shí)找自動(dòng)化校槍?zhuān)灰?guī)范開(kāi)機(jī)爐次氬氣攪拌操作,提高鋼水溫度均勻性作為控制中包溫度最關(guān)鍵的工序,既要保證鋼包內(nèi)鋼水溫度的均勻性,又要保證鋼包能充分吸熱,同時(shí)還要根據(jù)鋼包和節(jié)奏狀況,命中相應(yīng)的目標(biāo)出站溫度;加強(qiáng)調(diào)度室、精煉、連鑄各工序信息溝通,根據(jù)開(kāi)澆時(shí)間、中包烤包情況、包況以及要考慮到的過(guò)程溫降準(zhǔn)確控制出站溫度。3)連鑄工序。保證中包的烘烤效果和烘烤溫度,減少因烤包問(wèn)題造成溫度的異常變化,如煤氣熱值低需提前通知精煉控制溫度,同時(shí)要適當(dāng)增加烘烤時(shí)間,絕不冒險(xiǎn)開(kāi)澆。要求中包烘烤結(jié)束時(shí)間(停火時(shí)間)的溫度控制在1150~1200℃,正常中包烘烤時(shí)間控制在3.5~4.0h;規(guī)范中包測(cè)溫操作,發(fā)現(xiàn)測(cè)溫有問(wèn)題盡快補(bǔ)測(cè);如果測(cè)溫槍有問(wèn)題及時(shí)找自動(dòng)化校槍?zhuān)WC反饋給精煉的溫度準(zhǔn)確性。
5轉(zhuǎn)變生產(chǎn)組織模式
5.1改善轉(zhuǎn)爐工序提供精煉工序的鋼水條件精煉工序在技術(shù)上是鐵水脫硫預(yù)處理—轉(zhuǎn)爐—精煉—連鑄的中心環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了100%的精煉率,煉鋼廠的煉鋼節(jié)奏、成本、質(zhì)量控制的重心由過(guò)去的轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)移到了現(xiàn)在的精煉工序。轉(zhuǎn)爐工序提供精煉工序的最佳鋼水條件是煉鋼企業(yè)科學(xué)探索的課題,不同的供鋼條件產(chǎn)生的煉鋼成本不同。以煉鋼“全成本”的理念科學(xué)調(diào)配轉(zhuǎn)爐工序、精煉工序的冶煉鋼水任務(wù),保證各工序工藝條件的前提下的最低煉鋼成本。
5.2縮短整個(gè)工序過(guò)程蹲鋼時(shí)間LF精煉是轉(zhuǎn)爐與連鑄的中間工序,擔(dān)負(fù)著給連鑄機(jī)提供合格的鋼水溫度的任務(wù)。同一連鑄機(jī)同一鋼種需要精煉出站溫度的范圍是一定的,如果鋼水蹲鋼時(shí)間過(guò)長(zhǎng),過(guò)程溫降增大,精煉工序給電升溫時(shí)間延長(zhǎng),電耗增加。圖2為2018年某月LF精煉各組噸鋼電耗、有效進(jìn)站溫度與蹲鋼時(shí)間的關(guān)系圖為便于作圖進(jìn)站溫度值為實(shí)際值減去1550℃),
5.3制訂目標(biāo)及措施1)逐步將轉(zhuǎn)爐出鋼完畢至精煉開(kāi)始冶煉的蹲鋼時(shí)間控制在18min以?xún)?nèi)。2)錯(cuò)開(kāi)三座轉(zhuǎn)爐的出鋼時(shí)間,防止集中用車(chē)為L(zhǎng)F精煉進(jìn)站。3)科學(xué)調(diào)配轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄的對(duì)應(yīng)供鋼路徑。4)精煉鋼水澆余回收率95%以上。5)建立煉鋼全流程合理的溫度制度,做到溫度與時(shí)間的有機(jī)統(tǒng)一,根據(jù)煉鋼-連鑄鋼水溫降的規(guī)律,制定出合理的溫度制度,提高煉鋼-連鑄工序溫度(尤其備用包、隔爐包鋼水溫度)現(xiàn)場(chǎng)控制水平,確保連鑄的穩(wěn)定拉速,實(shí)現(xiàn)了低成本煉鋼。
參考文獻(xiàn)
[1]魏建新.降低煉鋼系統(tǒng)能源消耗的實(shí)踐[J].冶金能源,2003(5):76.
作者:韓志顏 單位:河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司