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摘要:為了解決中國石化洛陽分公司柴油加氫裝置柴油質量升級后,精制柴油出裝置溫度超過工藝卡片上限(55℃)的問題,采用在現有1.0MPa蒸汽流程后增加1條支路,并入0.3MPa蒸汽主管線,并將柴油加氫裝置汽包操作壓力由1.0MPa降至0.45MPa的改進措施。結果表明:改進后,精制柴油出裝置溫度降至53℃,精制柴油出裝置空冷器減少了3臺,0.3MPa汽包蒸汽產量為12.6t/h,節約能耗0.91kg/t(以標準油計),反應加熱爐的操作難度也得到降低。
關鍵詞:柴油加氫;汽包;降壓;能耗
中國石化洛陽分公司(以下簡稱洛陽石化)260萬t/a柴油加氫精制裝置的處理能力為240.27萬t/a,操作彈性為60%~105%,年開工8400h,主要生產國Ⅲ柴油。隨著柴油質量升級步伐的加快,洛陽石化于2016年8月開始生產國Ⅴ車用柴油,利用2套裝置餾出口精制柴油進行調和,保證產品質量[1-2]。2016年11月,直餾柴油加氫裝置更換催化劑,產品質量升級為可滿足國Ⅴ標準的柴油。柴油質量升級的同時,會造成直餾柴油加氫裝置精制柴油熱量富余,后路精制柴油流程溫度偏高,柴油空冷器100%負荷運行的問題,夏季高溫時期,精制柴油出裝置溫度經常超過工藝卡片上限(55℃)的要求,對罐區安全帶來風險。為了解決該問題,2017年10月,在現有1.0MPa蒸汽流程后增加1條支路,并入0.3MPa蒸汽主管線,柴油加氫裝置汽包由操作壓力1.0MPa降至0.45MPa,促使柴油蒸汽發生器多取熱量,從而有效控制精制柴油出裝置溫度。①
1裝置熱回收及產汽系統
來自裝置外的除氧水,依次進入汽包及精制柴油換熱器后,與柴油換熱生成1.0MPa飽和蒸汽。飽和蒸汽經產品分餾塔進料加熱爐對流段過熱,除汽提塔用外,剩余部分送至1.0MPa系統蒸汽管網。為了有效控制精制柴油出裝置溫度,在現有1.0MPa蒸汽流程后增加1條支路,并入0.3MPa蒸汽主管線,柴油加氫裝置汽包由1.0MPa降至0.45MPa操作。
2改造效果
2.1精制柴油出裝置溫度降低
2017年12月11日,當汽包操作壓力由1.0MPa降至0.45MPa后,精制柴油換熱器出口溫度由最高189℃降至160℃,有效降低了精制柴油空冷器入口溫度,確保了精制柴油出裝置溫度低于55℃。
2.2節約裝置
電耗汽包降壓操作之前,精制柴油出裝置的6臺空冷器全開,仍不能保證精制柴油出裝置溫度低于55℃;汽包降壓操作之后,空冷器僅開3臺,其中2臺變頻空冷器開度仍有富余(相當于只開1臺空冷),精制柴油出裝置溫度平均為53℃。
2.3增加汽包蒸汽產量
自2017年12月11日汽包降壓操作后,產汽量明顯增加,由平均產1.0MPa蒸汽4.6t/h,提高為產0.3MPa蒸汽12.6t/h。
2.4降低反應
加熱爐操作難度洛陽石化采取高低硫原油順序加工模式。汽包降壓操作前,加工高硫原油階段,反應加熱爐需熄滅主火嘴,加工低硫原油階段反應加熱爐需增點主火嘴,操作難度較大。柴油加氫裝置汽包改造后,從精制柴油取走較多的熱量,在一定程度上減少了原料與精制柴油的換熱溫度。汽包降壓操作后,原料油換熱后溫度由124℃降至111℃(見圖4),加工高硫原油階段反應加熱爐,同樣需點主火嘴,即加熱爐主火嘴長明,不需再間斷性熄爐點爐,相應降低了操作難度。
3存在問題
3.1燃料氣耗量增加柴油加氫裝置汽包降壓操作后,精制柴油與原料油換熱后溫度由124℃降至111℃,在同等工況下,增加了裝置燃料氣的消耗。由圖5可見,相應反應加熱爐燃料氣約多消耗300m3/h,約合0.21t/h,每月約多消耗燃料氣151t,按直餾柴油裝置處理量為210t/h計算,折合能耗0.95kg/t(以標準油計,下同)。
3.20.3MPa蒸汽富余由于洛陽石化0.3MPa蒸汽用戶少,直餾柴油裝置產出的0.3MPa蒸汽并入該廠0.3MPa蒸汽主管線,部分冷凝成水,導致產出蒸汽富余。在月度計量數據平衡時,對直餾柴油產出0.3MPa蒸汽平衡量較大,如2018年1月柴油加氫裝置實際輸出0.3MPa蒸汽9641t,但經計量數據平衡后輸出為8641t,平衡損失能耗為0.44kg/t。由表1可知,汽包降壓操作后,多產蒸汽節約能耗2.30kg/t,考慮到消耗燃料氣增加能耗0.95kg/t,平衡損失能耗0.44kg/t,實際多產蒸汽節約能耗0.91kg/t。
4結論
柴油加氫裝置汽包降壓操作后,精制柴油出裝置溫度超過工藝卡片上限(55℃)的問題得到解決,同時減少了精制柴油出裝置空冷器用量,增加了汽包蒸汽產量,降低了反應加熱爐的操作難度。但是,也出現反應加熱燃料氣耗量增加,0.3MPa蒸汽富余的問題,導致裝置實際的節能效果降低。
參考文獻:
[1]崔苗,孫棟良,劉艷偉,等.柴油加氫裝置能耗分析與節能優化措施[J].中外能源,2013,18(6):85-88.
[2]劉鐵成,馮霄.柴油加氫裝置用能優化[J].石化技術與應用,2017,35(1):48-51.
作者:任研研;郭嘉輝;張英哲 單位:中國石化洛陽分公司