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      淺析塑料玩具組合型腔流動平衡模擬范文

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      淺析塑料玩具組合型腔流動平衡模擬

      摘要:塑料玩具上下蓋組合型腔注塑成型過程中,澆注系統的設計影響熔體流動平衡,需要優化澆注系統。運用Moldflow軟件進行澆口位置、填充及流動平衡分析可以優化澆注系統。通過模擬熔體在型腔的流動情況,比較了三種澆口位置的填充結果,初步優化了澆注系統,得到了初步的流動平衡分析結果。以分析結果為基礎,調整了澆注系統的設計,比較了三種澆口尺寸的填充及流動平衡分析。結果表明,優化后的澆注系統,型腔間的填充時間不平衡率低于5%,壓力不平衡值小于5MPa,注射位置壓力曲線能夠穩定上升,有效改善了熔體流動不平衡。

      關鍵詞:流動平衡;注塑成型;澆注系統;Moldflow

      一模多腔的注塑成型過程中,塑料熔體經澆注系統能夠同時充滿各型腔,則流動是平衡的,否則流動不平衡[1]。不平衡的流動會導致各型腔產品質量不均一,易產生飛邊、短射、產品密度不均及氣穴等缺陷[2-4]。為實現流動平衡,對于相同型腔,可以采用自然平衡的澆注系統設計;而對于異型腔,則澆注系統設計相對復雜[5-8]。傳統的異型腔模具設計制造主要依靠經驗,在試模過程中不斷地調整澆注系統設計,盡可能地減小因流動不平衡引起的缺陷問題,致使生產周期較長,成本較高[9-11]。運用CAE技術,可以在異型腔模具制造前進行流動平衡分析,優化澆注系統設計,使塑料熔體同時充滿各型腔,縮短生產周期,降低成本[12-15]。因此,以塑料玩具上下蓋為研究對象,以填充時間不平衡率和壓力不平衡值為評價指標,運用Moldflow軟件進行流動平衡分析,優化澆注系統設計,實現異型腔流動平衡的目的。

      1玩具上下蓋的填充分析

      1.1澆口位置的設置運用PROE軟件進行玩具上蓋及下蓋的建模,長×寬×高尺寸分別為135mm×64mm×31.98mm及135mm×64mm×15mm,壁厚均為2mm。材料選用美國Dow化學公司的PC/ABS塑料,無填充物,模具溫度及熔體溫度分別為70、270℃,其他參數采用默認設置,進行澆口位置分析,結果如圖1所示。圖1中,數字接近1表示較為理想的區域,接近0表示較差的區域。對于玩具上下蓋組合型腔,澆口位置考慮四個方面:第一,不影響產品外觀,設置在分型面并采用側澆口;第二,根據澆口位置分析結果,盡量不選擇在數字接近0的較差區域;第三,為實現較小的模具尺寸就能滿足設計要求,玩具上下蓋均采用縱向布局;第四,流動平衡不僅是型腔間的時間平衡和壓力分布均衡,而且要考慮縱向布局時,玩具上下蓋的上下兩端盡量在同一時間完成填充,以確保產品質量均一。型腔布局如圖2所示。圖2中,對于玩具下蓋,由于上下端近似對稱,澆口設置在長度方向中間位置。由此進行填充分析,模具溫度及熔體溫度分別為70、270℃,其他參數采用默認設置,結果如圖3所示。圖3中,塑料熔體充滿型腔的時間為0.9439s,當填充時間為0.9345s時,上端剛好充滿,下端有一小部分尚未充滿,時間差為0.094s,大致能夠實現上下端在同一時間完成填充。1.1.2玩具上蓋因為玩具上蓋上下端非對稱,為獲取較為理想的澆口位置,在長度方向設計3個位置,如圖2所示。圖2中,對于方案1,澆口在其上下方實體體積相同的位置,即距離上端56.5mm;對于方案2,在長度方向中間位置,即距離上端67.5mm;對于方案3,則距離上端75mm。由此進行填充分析,參數設置則同下蓋的分析,結果如圖4所示。圖4中,對于方案1,塑料熔體充滿型腔的時間為1.389s,當填充時間為1.236s時,上端剛好充滿,上下端時間差為0.153s,下端未充滿的部分較多,流動較為不平衡。對于方案2,塑料熔體充滿型腔的時間為1.281s,當填充時間為1.216s時,上端剛好充滿,上下端時間差為0.065s,較方案1的小,且未充滿部分較方案1的少。對于方案3,塑料熔體充滿型腔的時間為1.164s,當填充時間為1.153s時,上下端各有一小部分未完成填充,區域大致相同,上下端流動較為平衡。因此,方案3的澆口位置較為理想。

      1.2澆注系統的創建澆口位置確定以后,澆注系統設計如圖5所示。圖5a中,主流道長度為50mm,小端直徑為4mm,大端直徑為6mm;通往上蓋型腔的一級分流道長度為7.5mm,二級分流道長度為20mm,均為圓形截面,直徑均為5mm;通往下蓋型腔的分流道長度為20mm,圓形截面,直徑為5mm;側澆口尺寸均為2mm×2mm×2mm(長×寬×高)。創建的澆注系統如圖5b所示。

      1.3填充分析澆注系統創建以后,進行填充分析,為確定流動平衡分析的目標壓力,體積/壓力(V/P)轉換點的填充百分比設置為100%,其他參數設置則同前述填充分析,結果如圖6所示。圖6a中,塑料熔體充滿型腔的時間為1.237s,當填充時間為1.002s時,下蓋型腔剛好充滿,上蓋型腔有一部分尚未充滿,時間差為0.235s,不平衡率為0.235/1.237,達到19.0%。時間不平衡率是流動不平衡的一個重要方面,其過大會導致型腔間壓力分布不均衡,易出現過保壓和飛邊等問題,影響產品的質量和性能。圖6b中,V/P轉換點壓力為67.93MPa。下蓋型腔在1.002s時完成填充,末端壓力為43MPa左右,壓力值較大,易引起過保壓問題;而上蓋型腔部分位置的壓力接近0,型腔間的壓力分布較為不均,容易出現高密度高應力區域,使得應力分布不均,導致變形過大,引起上下蓋的質量不均一,最后上下蓋裝配出現問題。注塑成型過程中,由于先進入型腔的塑料熔體溫度降低,其流動性能下降,為將熔體壓注到型腔,注射壓力因克服不斷增大的澆注系統及型腔表面阻力而逐漸變大。因此,隨著注塑過程的進行,理想的注射位置壓力應逐步平穩地上升。較快速度的壓力上升對模具及注塑機較為不利,產品容易出現缺陷。圖6c中,相對于之前,注射位置壓力在0.9729s以后,壓力以較快的速度由48.12MPa升至67.93MPa。分析其原因,系由流動不平衡導致注射壓力的突變。在0.9729s時下蓋型腔先完成填充,上蓋型腔還未充滿,此后填充上蓋型腔的過程中,由于熔體溫度的下降及排氣空間僅剩上蓋型腔末端區域,其受到的阻力較大,需注射壓力快速上升才能完成上蓋型腔的填充。綜上,對玩具上下蓋組合型腔初步設計的澆注系統進行填充分析,型腔間的填充時間不平衡率達到了19.0%,壓力分布較為不均勻,且注射位置壓力在填充后期出現突變,而這易引起產品質量問題,特別是有裝配要求的產品易出現裝配問題。因此,需要進行流動平衡分析,優化澆注系統,將時間不平衡率控制在可接受的范圍之內,使壓力分布更為均勻,并實現注射位置壓力曲線平穩上升。

      2玩具上下蓋組合型腔的流動平衡分析

      2.1初始的流動平衡分析流動平衡分析過程中,約束設置是一個較為關鍵的環節,數值設置的合理與否,影響到迭代計算的精度和速度以及最后能否順利收斂。結合前述的分析結果,約束設置為:目標壓力,通常小于V/P轉換點壓力,由填充分析可知其值為67.93MPa,故設置為65MPa;流道截面直徑的改變步長為0.1mm;最大的迭代計算次數為30步;時間收斂精度為5%;壓力收斂精度為5MPa;流道尺寸約束條件設置為不約束。由此進行流動平衡分析,其中填充設置界面的參數同前述的填充分析,結果如表1及圖7所示。圖7中,時間不平衡率由18.7562%減為3.7224%,能夠滿足低于5%的要求;壓力不平衡值則由13.69MPa減為7.596MPa,但超過設置的5MPa;通往上蓋型腔的流道直徑均為6mm;通往下蓋型腔的流道直徑則為3mm。迭代沒有收斂到設置的約束條件,需要重新進行優化分析。

      2.2優化的流動平衡分析由于初始時間不平衡率較大,致使迭代過程出現問題,使初始的流動平衡分析不能夠得到理想的結果。因此,考慮減小初始時間不平衡率,即增加下蓋型腔填充時間,減小下蓋型腔澆口尺寸,以使流動平衡分析具有相對理想的基礎,能夠順利收斂。為了更好地優化澆注系統,比較3種澆口尺寸(長×寬×高)方案,即:方案1,2mm×2mm×1mm;方案2,2mm×1.5mm×1mm;方案3,2mm×1mm×1mm。其他設置同初始的流動平衡分析。結果如表2~4及圖8~10所示。2.2.1迭代結果表2中,對于方案1,時間不平衡率由13.8074%減為2.0636%;壓力不平衡值則由10.367MPa減為4.455MPa。表3中,對于方案2,時間不平衡率由11.4529%減為1.4564%;壓力不平衡值則由8.583MPa減為3.972MPa。表4中,對于方案3,時間不平衡率由6.6122%減為2.6708%;壓力不平衡值則由9.279MPa減為3.481MPa。相對于初始的澆注系統,在下蓋型腔澆口尺寸減小以后,初始時間不平衡率及壓力不平衡值均有一定程度的改善,三種方案的流動平衡分析均能夠順利收斂。時間不平衡率由高到低依次為:方案3、方案1、方案2;壓力不平衡值由大到小依次為:方案1、方案2、方案3。圖8中,對于方案1,塑料熔體充滿型腔的時間為1.226s,當填充時間為1.201s時,上蓋型腔剛好完成填充,上下蓋型腔的時間差為0.025s;對于方案2,塑料熔體充滿型腔的時間為1.225s,當填充時間為1.212s時,上蓋型腔剛好完成填充,上下蓋型腔的時間差為0.013s,且下蓋型腔未充滿的區域較方案1的小;對于方案3,塑料熔體充滿型腔的時間為1.24s,當填充時間為1.202s時,下蓋型腔剛好完成填充,上下蓋型腔的時間差為0.038s,且上蓋未充滿區域較方案1多。三種方案均能大致實現流動平衡,時間差由長到短依次為:方案3、方案1、方案2,即流動不平衡由高到低依次為:方案3、方案1、方案2,與迭代結果的時間不平衡率一致。2.2.3V/P轉換點壓力圖9中,方案1、2、3的V/P轉換點的壓力分別為62.0191、61.0391、65.91MPa,方案3高于設置的目標壓力65MPa;型腔間的壓力分布較調整前的有所改善,方案2比方案1、3的壓力分布更均勻。2.2.4注射位置壓力圖10中,相對于初始的填充分析,注射位置壓力曲線都能夠實現平穩的上升,有利于保護注塑機及模具,成型出較為理想的產品。方案3在注塑末期有一小段曲線明顯快速上升,但上升幅度不大,這是由于上下蓋型腔填充時間差引起,但總體能夠穩定上升;方案1較方案3有了一定改善,在注塑末期亦能實現壓力的平穩上升;方案2則較方案1更優,整個過程均能實現注射壓力的穩定上升,且注塑末期能夠更為平穩上升。因此,注射位置壓力曲線質量由高到低依次為:方案2、方案1、方案3。這是因為流動平衡程度由高到低依次為:方案2、方案1、方案3,與迭代結果和填充時間的分析一致。綜合上述分析,方案2的時間不平衡率最小,塑料熔體能夠大概同時充滿上下蓋型腔,壓力不平衡值居中,型腔間的壓力分布更為均勻,且注射位置壓力曲線穩定上升,因此考慮采用方案2優化后的澆注系統。

      2.3優化后的澆注系統方案2優化后的澆注系統如圖11所示。圖11a中,通往上蓋型腔的一級分流道體積縮小了22.31%,二級分流道則縮小了19%;通往下蓋型腔的分流道體積縮小了68.64%。圖11b中,通往上蓋型腔的一級分流道直徑為4.4mm,二級分流道直徑為4.5mm,澆口尺寸(長×寬×高)為2mm×2mm×2mm;通往下蓋型腔的分流道直徑為2.8mm,澆口尺寸(長×寬×高)為2mm×1.5mm×1mm。

      3結論

      1)異型腔注塑成型過程中,澆注系統的設計尤為關鍵,利用Moldflow軟件進行流動平衡分析,可以優化澆注系統設計,得到較為理想的流動平衡效果。2)運用Moldflow軟件分析前,不同型腔的流道及澆口設計相同尺寸,由此進行流動平衡分析。流動平衡分析過程中,對澆口設計參數反復調整,進行多次的迭代計算;根據時間不平衡率是否低于5%、壓力不平衡值是否小于5MPa及注射位置壓力曲線是否穩定上升來評價澆注系統的結構是否合理,可以得到幾種合理的澆注系統設計結果以供比較研究。

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      作者:許建文 劉斌 駱燦彬 單位:華僑大學福建省特種能場制造重點實驗室

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