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《天津冶金雜志》2015年第一期
1現場檢測數據分析
現將2號高爐投產以來的爐底爐缸溫度檢測數據,做成趨勢圖見圖2。圖2高爐爐底、爐缸各層溫度趨勢曲線對比分析,以及各層檢測點圓周方向溫度的變化趨勢,可以得出以下結論:(1)2號高爐犖7.190m~犖11.200m(陶瓷墊上方爐缸側壁)之間的各層溫度變化急劇,判斷該高爐陶瓷杯已遭受破壞。(2)2號高爐的爐底犖4.780m~犖6.388m各測點(陶瓷墊下方)溫度普遍偏高,但變化趨勢比較穩定,判斷爐底4層碳磚基本完好。(3)另2號高爐爐底犖5.586m、犖6.388m外環測點溫度在90°/94.5°、153°/157.5°(即北、西方向)上升趨勢較快,判斷是因局部“象腳”侵蝕后,該部位溫度升高傳遞到爐底所致。(4)從圖中溫度變化趨勢判斷,2號高爐陶瓷杯損壞發生在2011年11月。犖7.992m部位(鐵口下方)陶瓷杯首先遭受破壞且嚴重;從犖8.794m向上損壞程度越輕,2012年之后基本處于穩定狀態。(5)從圖中爐缸犖7.992m標高溫度變化趨勢線判斷,2號高爐從2012-02—08期間,犖7.992m附近陶瓷杯壁大部分已侵蝕完畢,2012年8月之后,各內側測點溫度逐步下降,判斷該位置已結成渣鐵皮,且穩定存在。(6)從圖中爐缸犖7.190m標高溫度變化趨勢線判斷,犖7.190m測點溫度從投產后到2011年9月,溫度上升速率很高,這是因投產初期爐缸高溫鐵水向低溫耐火材料迅速傳遞所致,應屬正常;2011年10月各測點溫度上升趨勢緩慢,說明此時該部位耐材工作正常;2011年11月后,各測點溫度改變了原有的上升速率持續攀升,說明該部位陶瓷杯自2011年11月開始一直處于侵蝕狀態,因鐵水環流的不對稱性或陶瓷杯耐材存在薄弱環境,造成圓周94.5°、157.5°、211.5°位陶瓷杯受損更為嚴重。2013年2月17日157.5°位達到最高溫度1150℃,該部位陶瓷杯底和杯壁基本上已侵蝕掉,且已造成對碳磚的侵蝕。(7)從現場了解到2號高爐目前的冷卻水溫差~2℃,犖7.190m位置的爐皮溫度沒有發現異常,說明目前該高爐生產還不存在安全隱患。
2爐底爐缸溫度場模擬計算
建立二維非穩態包括凝固潛熱的爐缸、爐底傳熱數學模型[1],運用大型商業軟件Ansys計算其爐缸、爐底溫度場(見圖3),根據該高爐的爐底、爐缸現場溫度記錄值,對爐底爐缸侵蝕情況進行推測計算,得到爐底、爐缸的侵蝕狀態(見圖4中粗實線所示即為侵蝕線)。從圖4的推測結果看,該高爐爐底上層陶瓷墊已侵蝕完畢,“象腳部位陶瓷杯也已不存在,且在標高犖7.190m位置鐵水已接近內側熱電偶,距電偶間距約50mm,該標高上方的碳磚局部侵蝕比較嚴重,最嚴重位置碳磚僅剩余約600mm。
3原因分析
通過對2號高爐的爐底爐缸各測點溫度詳細分析,再結合下表2號高爐的鐵水和爐渣統計數據,初步判斷如下:(1)2號高爐爐底爐缸各測點溫度發生異常出現于2011年11月,即投產后的3個月左右,原因是陶瓷杯過早損壞造成的。(2)陶瓷杯的過早損壞可能來自砌筑質量、材料自身質量,也可能是烘爐過程,目前沒有掌握直接證據資料,不能確定根本原因。(3)因該高爐投產以來鐵水Mn含量高(總平均0.69%),Mn能與鐵水無限互溶,形成近似理想熔液,隨Mn含量增加,鐵水流動性增強[2],加之冶煉強度一直比較高,導致陶瓷杯損壞后,不能及時在陶瓷杯壁形成渣鐵保護層,使得鐵水環流一直對陶瓷杯直接沖刷,從而縮短了陶瓷杯壽命。
4應對措施
由于2號高爐陶瓷杯過早損壞,且已經造成局部爐底側壁碳磚侵蝕,勢必影響高爐的壽命。為了更好地維持該高爐安全、穩定、長期生產,采取適當的措施是必要的。(1)加強爐底爐缸各測點溫度監控,及時掌握爐底爐缸侵蝕狀態;同時建立爐底爐缸段爐皮溫度和該段冷卻壁水溫差的檢測制度,及時掌握整個爐底爐缸狀態,實現安全生產。(2)在入爐原料中添加含鈦(Ti)球團,或從風口噴入鈦粉,達到鐵水中含Ti:0.15%~0.2%,高熔點的鈦化物與鐵水及鐵水中析出的石墨等形成黏稠狀物質,凝結在爐底、爐缸的磚縫和內襯表面,對內襯起到保護作用。(3)通過選擇適當的爐料配比,實現對鐵水成分的控制:Mn:0.2%~0.4%,S<0.02%,Si>0.4%。(4)將目前每天的出鐵次數由16次降低到12~14次,適當減小鐵口角度,提高爐缸的容鐵量,降低鐵水對爐底爐缸的沖刷。(5)適當降低冶煉強度。
5處理效果
經過1年多的生產維護,2號高爐爐底、爐各監測點溫度變化情況如下:(1)爐底標高犖4.780m、犖5.586m、犖6.388m各測點溫度(陶瓷墊以下)自2013年2月以來趨于穩定,說明爐底的四層碳磚結構保存完好。(2)標高犖7.190m“象腳”位置的測點溫度于2013年2月下半月開始急劇下降,到2013年3月下半月達到最低點后又開始上升,2013年6月之后有所回落后到當前整體趨于穩定。在2013年6月份,標高犖7.190m新增的6支電偶的溫度值雖然高、低值差別較大,但每點的趨勢穩定。(3)標高犖7.992m、犖8.794m兩層電偶溫度從2013年1月下半月開始回落,到5月下半月到達低谷開始回升,直至2013年9月下半月,然后緩慢下降。(4)標高犖9.596m、犖10.398m、犖11.200m三層電偶溫度,自投產以來整體趨勢穩定,只是從2013年2月下半月開始略有下降。綜上分析判斷,自2013年2月到當前,2號高爐的爐底爐缸各測點溫度總體趨降,內襯狀態維持良好,沒有發現進一步惡化。
作者:孫華平高成云單位:中冶華天工程技術有限公司