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我們作為山東辰源粉體有限公司的主要技術負責人,全程參與了高效微粉球磨機的研制工作,歷經接近2年時間,取得了大量實際生產數據,總結出了一系列研磨理論。
硅酸鋯研磨早期采用立式攪拌磨,用氧化鋁球做研磨介質,但由于氧化鋁球磨擦力大,磨機啟動困難,特別是粗磨階段,鋯英沙加水后摩擦系數很大,很容易因反復啟動損壞電機,而且單磨產量低,攪拌軸襯套磨損嚴重。為了解決粗磨問題,我們引進了滾筒磨。在使用滾筒磨的過程中我們不斷摸索,改進參數,逐漸形成了系統的研磨理論,研制成功了高效微粉球磨機,淘汰了立式攪拌磨。
我們最早定做的球磨機球磨直徑兩米,按照傳統的球磨機理論,轉速N=35/D=25(轉),研磨體直徑d≤(118~124),料、球比為1比3,選擇直徑為φ8、φ10、φ13的三種球石各5噸,加鋯英砂5噸,研磨10小時,用激光粒度儀測定粒度為中粒徑2微米,再延長研磨時間,粒度下降很少,幾乎不再下降。再進入攪拌磨進行二次研磨,最終達到中粒徑1.2微米。在滾筒磨使用過程中,我們從各個參數入手,逐漸改進,最終研制成功了高效微粉球磨機,實現了一次研磨至中粒徑1微米。
影響球磨機研磨效果的因素有四個:研磨體、料球比、轉速、分散劑。我們主要對前三個參數進行了研究。我們觀察到這么一個現象,如果各項參數都不變,隨著球石的磨損,研磨效果越來越好,這說明一開始添加的球石直徑偏大,后來我們改變了球磨機球石配比,添加了14直徑為φ6的球石,效果就變好了,研磨至同樣粒度需要的時間變短。接著我們又減少加料量,即增大料、球比,發現加料量減少到3噸時,即料、球比為1比5時,隨著研磨時間的延長,硅酸鋯粒度可以逐漸下降,以后我們改變了分段研磨的方式,直接一次研磨出合格產品,只是時間比較長。隨后,我們配備了變頻器來研究轉速對研磨效果的影響,研究時采用同樣的參數,每一輪用不同的轉速各研磨20小時,實際生產結果數據如下:
由上表可以看出,在28轉時研磨效果最好,為最佳轉速,根據公式轉速N=p(經驗系數)/D=28,得出經驗系數p=N/D=28/2=39,由此可以得出公式,如果研磨介質、料、內襯不變的情況下最佳工作轉速N=39/D。后來我們生產規模擴大,小噸位的球磨機不能滿足生產需要,我們又訂做了一臺大噸位的球磨機,直徑選擇了3.2米,根據我們自己的經驗公式N=39/D=39/3.2=22,球磨機運行后,我們又利用變頻器進行了不同轉速的對比實驗,各項參數不變,每一輪用不同的轉速各研磨20小時,實際生產數據如下:
由實際生產數據可以看出,利用我們的轉速設計,研磨效果非常理想,而且每噸能耗也大幅下降。從實踐中我們總結出如下結論:
1、滾筒磨用氧化鋁球研磨鋯英沙經驗公式:轉速N=39/D。
2、對于用氧化鋁球濕法研磨鋯英砂來說,料球比不能低于4:1,如果對氧化鋁雜質要求不是很高,研磨體直徑要盡量小。
3、球磨機單機功率越大,單位能耗越小。
就這樣,通過不斷的摸索、實驗我們的球磨機逐漸增加到5臺,產量由每天1噸增加到每天24噸,取得了良好的經濟效益。
摘要:本文介紹了高效鋯英粉微粉球磨機的研制過程
關鍵詞:微粉球磨機轉速鋯英粉
硅酸鋯的折射率很高,達1.93-2.01,而且化學性質穩定,是一種優質的乳濁劑,被廣泛用于各種建筑陶瓷、衛生陶瓷、日用陶瓷、一級工藝品陶瓷等的生產中。由于硅酸鋯不受陶瓷燒成氣氛的影響,且能顯著改善陶瓷的坯釉結合性能,提高陶瓷釉面硬度,因此使用范圍廣,應用量大。同時硅酸鋯也在電視行業的彩色顯像管、玻璃行業的乳化玻璃、搪瓷釉料生產中得到了進一步的應用。硅酸鋯由高純度鋯英沙研磨得來,研磨后硅酸鋯的粒度越小,乳濁效果越好,每噸價格越高。最近幾年,由于礦產資源越來越少,原料價格越來越高。所以,硅酸鋯必須充分磨細,才能取得最佳效益,但由于鋯英沙硬度高,晶體結構特殊,研磨加工困難。因此,研制高效微分球磨機就成了各硅酸鋯生產廠家共同課題,誰最先掌握硅酸鋯研磨技術,誰就掌握了市場主動權。