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(一)燒成系統熱耗分析1.系統熱耗偏高余熱發電投運前后,熟料燒成熱耗分別為3506.7kJ/kg和3605.8kJ/kg,燒成系統熱效率分別為46.39%和47.36%,均未達到GB50443-2007《水泥工廠節能設計規范》中熟料熱耗≤3178kJ/kg和燒成系統熱效率>50%。系統熱耗偏高的主要原因有:一是當地自然環境條件的影響。該公司地處海拔1300米左右的高原地區,較平原地區空氣稀薄,氧含量低,將延長煤粉的著火時間、延緩燃燒速度、降低燃燒溫度,這些都將增加燒成用煤耗。同時,當地年平均氣溫0.7℃,年平均地溫2.8℃,環境溫度低、風力大,系統表面熱損失相對較高(約高10%)。物料溫度低,加熱物料需要的熱量多,從而導致燒成熱耗高。二是系統配套的是四級預熱器。一般情況下,與五級預熱器相比,四級預熱器出口廢氣溫度要高30℃~50℃,廢氣帶走熱損失多。通過系統熱量平衡計算,廢氣帶走熱占總支出熱的25%以上。三是篦冷機配風和操作不當,熱回收效率低。從主要部位氣體量、溫度及壓力可以看出,二、三次風溫均偏低,和正常水平有著明顯的差距,冷卻機熱回收效率低于GB50443—2007《水泥工廠節能設計規范》要求≥72%的指標。四是煤質差、煤粉粗、水分大。從入窯煤粉工業分析可以看出,余熱發電投運前,煅燒所采用的煤粉平均灰分高達33.03%,熱值僅為19430kJ/kg,煤質未達到GB/T7563-2000《水泥回轉窯用煤條件》。由于灰分的存在降低了煤中可燃成分的含量,同時燃燒過程中灰分升溫吸熱消耗熱量,降低了煤的發熱量;同時灰分還可影響到煤粉的燃燒速度和燃燒溫度,不利于生產。另外,因煤的熱值低,使煅燒熟料的煤耗增加,窯的單位容積產量降低。五是系統漏風較多。從預熱器C1出口氣體量及含塵量測定結果可以看出,C1出口平均氧含量在6.0%及6.1%,未達到GB50443-2007《水泥工廠節能設計規范》C1出口廢氣O2含量低于4.5%的要求,過剩空氣系數為1.519和1.485,說明系統漏風較多。2.余熱發電投運后熱耗略有增加余熱發電投入運行后,熟料標煤耗略有增加(約增加3kg/t),主要原因有:一是預熱器C1出口氣體溫度從384℃提高到420℃,廢氣帶走熱增加;二是篦冷機配風和操作不當,使窯頭二、三次風溫有所降低,二次風溫從953℃降至881℃,下降了72℃;三次風溫從806℃降至746℃,下降了60℃。篦冷機熱回收效率也從67.37%降為63.4%。三是煅燒用煤的水份高達3.58%,煤粉因在燃燒過程中蒸發水分而耗熱,降低燃燒溫度,同時延長燃燒時間,當煤粉較粗時,燃燼率低,使燒成熱耗增大。在高寒地區,一般可通過提高煤粉細度,降低煤粉水分來降低煤耗。
(二)系統分步電耗分析1.分步電耗偏高余熱發電投運前后,噸熟料電耗分別為48.2kWh/t和45.0kWh/t,考慮海拔的影響(√(88200/101325)=0.933)后,分別為45.0kWh/t和42.0kWh/t,仍高于GB50443-2007《水泥工廠節能設計規范》規定新建、擴建水泥生產線主要生產工段設計指標32kWh/t。分析主要原因有:一是高溫風機負荷大,電耗高。該系統在高溫風機設計選型時已經考慮了采用余熱發電設備,所選高溫風機銘牌為:額定風量680000m3/h;風機全壓9250Pa。電機額定功率2500kW。實測高溫風機進口風量688813m3/h,折合262962Nm3/h;全壓9000Pa左右;功率2405kW。風機基本達到滿負荷運轉,噸熟料耗電量平均達到17kWh/t,占熟料分步電耗比重較高。二是窯尾排風機負荷大,電耗高。根據標定期間統計,尾排風機的平均小時耗電量折合噸熟料耗電達9kWh/t以上。三是篦冷機鼓風量大,增加廢氣處理和排風機負荷。實測篦冷機總鼓風量折合2.46Nm3/kg,遠高于第四代篦冷機的用風量要求,不僅增加了冷卻電耗,而且因低溫段鼓入過量的冷卻風,熟料進一步降溫釋放出來的熱量并未被窯煅燒利用,也沒有被余熱發電利用,而是作為篦冷機廢氣排出(實測篦冷機廢氣風管風溫146℃,風量132823Nm3/h,存在未被有效回收的熱量),白白增加冷卻機系統風機和窯頭排風機的電耗。同時過量的風和粉塵將全部進入窯頭電收塵器,從而影響窯頭廢氣處理效果。2.余熱發電投運有利于分步電耗降低余熱發電投運后,熟料燒成工段分步電耗降低了3.2kWh/t。主要由于廢氣經余熱鍋爐后進入風機時溫度降低(比如:入高溫風機的風溫從384℃降為280℃,出窯頭排風機的風溫從199℃降為108℃),工況風量變小,風機負荷變小,從而使風機電耗降低。該系統熟料分步電耗有較大優化空間,可以通過降低廢氣溫度、減少系統漏風、降低系統阻力等措施,達到節電的效果。
(三)預熱器系統分析國內新型干法生產線單位熟料廢氣量一般在1.4Nm3/kg~1.7Nm3/kg。從預熱器C1出口氣體量及含塵量測定結果可以看出,兩次標定C1出口廢氣量分別為1.564Nm3/kg和1.535Nm3/kg,窯尾廢氣量雖稍偏大。但是窯尾各級預熱器溫度較高,尤其C1出口,分別達384℃和420℃,導致工況風量大,風速高,使得系統阻力變大。經計算,各級進、出口風速都在20m/s以上,C1出口風速高達28.4m/s。如此高的進口風速造成了相對比較高的系統壓降。這是系統C1出口負壓達到約-7000Pa左右的重要原因。余熱發電系統運行后,窯尾預熱器系統各級負壓變低、漏風系數減少,出C1風量略有減少。
二、低溫余熱發電系統分析
(一)余熱發電情況該公司6MW純低溫余熱發電由于地區缺水,采用風冷系統。發電熱源分別來自窯頭篦冷機余熱及出窯尾預熱器廢氣。標定期間平均每小時發電量為4133kWh,電站自用電量432kWh,自用電率為10.45%,平均噸熟料發電量為28.6kWh/t。
(二)余熱鍋爐熱回收情況根據標定結果,窯系統抽去用于發電的總熱量為66762+138845=205607MJ/h。實際用于發電的總熱量為82007MJ/h,其中AQC爐51120MJ/h、PH爐30847MJ/h。即說明余熱通過余熱鍋爐轉換后只有約40%的熱量得到了有效利用,鍋爐系統熱損失較大。分析主要原因有:一是該公司窯頭廢氣排風量大,風溫高,說明窯頭篦冷機廢氣中尚有一定的余熱回收潛力。建議該公司適當加大余熱風量,減少篦冷機廢氣排放量,以提高窯頭AQC爐的熱回收量。二是實測數據顯示,該公司PH爐進風的溫度較高(420℃),單位熟料的廢氣量也較大,但是PH爐出風溫度達280℃,廢氣帶走熱量多,另外加上PH爐系統漏風較為嚴重,故使其熱回收效率只有22.2%。
三、結論與建議
從前述分析可以得出:1.高寒地區水泥熟料生產線配套余熱發電系統投運,不影響熟料產質量。因高寒地區大氣壓強小、空氣稀薄、環境溫度低,熟料燒成系統工況風量較大,系統阻力較高,熱損失較大,與平原地帶相比,系統熱耗和熟料分步電耗均較高。2.余熱發電投運后,熟料燒成熱耗(標煤耗)略有增加,建議加強窯系統操作人員和余熱發電操作人員的協調配合,穩定生產。3.余熱發電投運后,可降低窯頭排風機、窯尾高溫風機和尾排風機的入口風溫,從而降低風機工況風量,有利于降低燒成系統分步電耗。4.在滿足原燃料烘干的前提下,適當降低PH鍋爐出口氣體溫度(一般在200℃~220℃)和篦冷機廢氣排放量和排放溫度,同時加強余熱鍋爐維護,確保鍋爐熱回收效率,從而提高余熱利用量和余熱發電量。5.高寒地區因水資源短缺,余熱發電采用風冷系統,噸熟料發電量為28.6kWh,自用電率為10.45%,具有優化操作提升發電量的空間。6.余熱發電投運后,因廢氣經過余熱鍋爐后有部分粉塵沉降,同時溫度降低,有利于降低進入收塵器的粉塵濃度和工況風量,從而提高收塵器收塵效果,有利于廢氣達標排放。因此,水泥熟料生產線配套余熱發電,是真正的“綠色”生產。
作者:王新英單位:河北省建筑材料工業設計研究院