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      談河鋼宣鋼降低燒結(jié)固體燃耗生產(chǎn)范文

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      談河鋼宣鋼降低燒結(jié)固體燃耗生產(chǎn)

      摘要:針對2014年以來河鋼宣鋼燒結(jié)固體燃耗有所升高的問題,通過優(yōu)化入燒結(jié)構(gòu),穩(wěn)定原燃料質(zhì)量,實施厚料層生產(chǎn),降低入燒混合料水分,加強系統(tǒng)漏風(fēng)治理等一系列整改措施,取得了良好的效果。河鋼宣鋼燒結(jié)固體燃耗逐步降低,兩年內(nèi)降幅達到4.18kg/t。

      關(guān)鍵詞:燒結(jié);固體燃耗;措施;效果

      引言

      河鋼宣鋼燒結(jié)生產(chǎn)系統(tǒng)擁有3臺360m2燒結(jié)機。2014年以來,因多種因素影響,燒結(jié)固體燃耗大幅度升高。2015年平均達58.56kg/t,在全國同類機型中處于偏高水平。為此,該公司針對燒結(jié)生產(chǎn)固體燃耗偏高的問題,開展了降耗攻關(guān)工作。從優(yōu)化入燒結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定原、燃料質(zhì)量入手,通過改進工藝設(shè)施,實施超750mm厚料層生產(chǎn),降低入燒混合料水分、系統(tǒng)漏風(fēng)治理等一系列措施,使燒結(jié)固體燃耗較以前大幅度降低,取得了良好的效果。

      1降低燒結(jié)固體燃耗的措施

      1.1優(yōu)化入燒原料結(jié)構(gòu)2014年后,河鋼宣鋼燒結(jié)入燒結(jié)構(gòu)中,外粉比例不斷升高,2013、2014年為40%左右,2015年至2017年平均外粉比例為54.9%、55.4%及56.55%,且外粉品種雜、多,2015年最多達11種。再有入燒瓦斯灰、鐵鱗、鋼渣等含碳放熱循環(huán)物料的配比減少,2016年比2013年減少約0.2%,造成固體燃耗有一定程度的升高。為此自2016年下半年開始,根據(jù)公司鐵料資源的實際情況,一是優(yōu)化和穩(wěn)定了入燒外粉主結(jié)構(gòu):確定了以PB粉和澳粉為主,補充少量高結(jié)晶水的FMG混合粉為的入燒結(jié)構(gòu),合理控制高結(jié)晶水外粉比例,以減少結(jié)晶水礦物燒結(jié)時脫水耗熱;二是均衡瓦斯灰、鐵鱗、鋼渣等物料的日配入量,減少配量大幅變動引起燃耗的波動;三是固定白云石配比為1%,同時加大入燒熔劑質(zhì)量的監(jiān)督力度,特別是杜絕生、過燒嚴(yán)重的鈣灰粉入燒,影響消化放熱,為降低燃耗提供原料保障條件。

      1.2改善燃料質(zhì)量2014年以來,燒結(jié)用燃料品種多、質(zhì)量差異大(見表1),對燒結(jié)降耗極為不利。所用品種有:本公司高爐返回的焦粉,焦化廠產(chǎn)生的除塵灰和池粉,外購燒結(jié)無煙煤。其中焦粉約50%,無煙煤約40%,焦化廠產(chǎn)生的除塵灰和池粉約10%。各燃料品種質(zhì)量存在較大差異,焦粉質(zhì)量較為穩(wěn)定,無煙煤質(zhì)量參差不齊,焦化廠產(chǎn)生的除塵灰和池粉質(zhì)量較差。特別是焦化除塵灰粒度太細(xì),入燒時不可控,在燒結(jié)生產(chǎn)中會導(dǎo)致燃料的燃燒速率太快、燃燒帶過薄,不能產(chǎn)生足夠的液相量,從而降低燒結(jié)礦強度和成品率,造成一定的浪費。為此2016年下半年開始,燒結(jié)停配焦化除塵灰,并逐步確定了:1#、2#燒結(jié)機以焦粉+山西晉城無煙煤為主、3#燒結(jié)機以焦粉+涿鹿無煙煤為主的配料結(jié)構(gòu)。同時強化穩(wěn)定入燒燃料質(zhì)量和水分管理,即焦粉、煤粉不能直接入燒,應(yīng)先在燃料倉內(nèi)混勻后再入燒,不僅使燃料質(zhì)量更加穩(wěn)定,還避免了干熄焦粉和濕焦粉水分波動對燒結(jié)工藝穩(wěn)定性的不利影響,從而為燒結(jié)固體燃耗的降低提供條件。

      1.3實施超750mm厚料層生產(chǎn)在燒結(jié)生產(chǎn)中,實施厚料層生產(chǎn)具有增強料層自動蓄熱能力,有利于燒結(jié)固體燃耗的降低、燒結(jié)礦強度的提高和粒級組成的改善等。(1)燒結(jié)機臺車擋板增高改造。先后將3臺燒結(jié)機臺車上擋板由260mm增高至310mm,擋板整體高度由原設(shè)計的750mm增高至800mm,并于2017年6月前完成改造,為推進實施750mm以上的厚料層生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。(2)燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)治理。針對1#、2#燒結(jié)機投產(chǎn)運行多年,系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施老化嚴(yán)重,特別是燒結(jié)機臺車滑道、風(fēng)箱、閘板、管道、積灰斗等部位漏風(fēng)較嚴(yán)重的問題,生產(chǎn)中燒結(jié)料層厚度很難達到750mm以上。為此,2016年8~11月期間,對燒結(jié)系統(tǒng)集中進行了維修和更換處理,使系統(tǒng)漏風(fēng)率均降到50%以下,有效風(fēng)量得以提高,為實施厚料層生產(chǎn)提供保障。(3)提高和穩(wěn)定入燒混合料料溫。一是對燒結(jié)緩沖倉混合料蒸汽預(yù)熱管路進行改進,將緩沖倉蒸汽預(yù)熱管道進行單接,減少了管網(wǎng)壓力及流量的波動,充分利用蒸汽預(yù)熱,確保蒸汽預(yù)熱效果;二是在燒結(jié)緩沖倉蒸汽預(yù)熱管道上加裝泄水閥門,定時進行泄水,減少管道冷凝水的影響,提高熱利用效率。通過控制較高且穩(wěn)定的入燒混合料料溫(夏季在55~60℃,冬季在45~50℃),燒結(jié)料層透氣性得以改善,有利于厚料層生產(chǎn)的實施以及生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。(4)改進燒結(jié)布料松料器。由一排增加為兩排,并將中間鋼管、扁鋼間距減少5mm以增加密度,兩邊間距增加5mm以降低密度,均衡燒結(jié)料層橫向透氣性。(5)降低燒結(jié)點火負(fù)壓。生產(chǎn)中點火負(fù)壓平均由8000Pa降低到7000Pa,降低約1000Pa,防止臺車料面表層結(jié)殼,改善料層透氣性,降低燒結(jié)整體負(fù)壓。以上措施的實施,1#燒結(jié)機平均料層由720mm增高至750mm,2#燒結(jié)機平均料層由740mm增高至760mm,3#燒結(jié)機平均料層由750mm增高至780mm以上,使燒結(jié)自動蓄熱功能得以充分發(fā)揮和利用。僅此一項,同等條件下可使燒結(jié)固體燃耗降低2~5kg/t,效果明顯。

      1.4降低入燒混合料水分燒結(jié)生產(chǎn)過程中,一定條件下,入燒混合料水分升高會造成燒結(jié)固體燃耗的升高,反之,水分降低時固體燃耗會降低。為此制定了入燒混合料水分控制原則:在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,盡量控制下限水平,且每當(dāng)變料時,專業(yè)技術(shù)人員和崗位操作人員要根據(jù)不同原料特性,共同確定最佳的水分控制范圍。通過生產(chǎn)實踐,2017年入燒混合料水分:1#燒結(jié)機平均為7.6%,較2016年前的7.8%降低0.20%;2#燒結(jié)機平均為7.5%,較2016年前的7.8%降低0.30%;3#燒結(jié)機平均為7.2%,較2016年前的7.4%降低0.20%。生產(chǎn)中混合料水分的降低,有利于固體燃耗的降低。

      1.5逐步降低燒結(jié)礦FeO含量河鋼宣鋼燒結(jié)礦運輸距離長,轉(zhuǎn)運皮帶多,出于保障燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度考慮,燒結(jié)礦FeO含量按照8.5%~10.0%進行控制。2012~2016年實際控制量在9.3%左右,相對偏高,這也是制約燒結(jié)固體燃耗進一步降低的又一因素。2017年后通過開展行業(yè)對標(biāo)學(xué)習(xí),對高爐認(rèn)識、操作理念得以提升。于下半年開始,燒結(jié)礦FeO含量控制范圍逐步由8.5%~9.5%降低至8.0%~9.0%,且生產(chǎn)過程中,要求在保證燒結(jié)礦強度、粒級滿足高爐生產(chǎn)要求前提下,按中限控制,促使燒結(jié)固體燃耗進一步降低。

      1.6控制入燒細(xì)粒度燃料含量燒結(jié)生產(chǎn)中,同等條件下,入燒燃料粒度的粗細(xì)對燒結(jié)固體燃耗的高低具有較大影響。針對河鋼宣鋼入燒外粉比例不斷升高的問題,根據(jù)燒結(jié)燃料破碎的實際情況,逐步摸索出了相對應(yīng)的適宜燃料粒度的控制范圍:外粉配比≥58%時,入燒燃料粒度0~3mm控制在(68±2)%;外粉配比在55%~58%時,入燒燃料粒度0~3mm控制在(70±2)%;外粉配比在52%~55%時,入燒燃料粒度0~3mm控制在(73±2)%。隨外粉率的變化,及時控制適宜的燃料粒度,使燒結(jié)過程燃碳與傳熱趨于同步進行,有利于燒結(jié)液相生成和結(jié)晶完善以及燒結(jié)礦成品率的提高,從而達到降低固體燃耗的目的。

      1.7改善燒結(jié)布料方式為確保燒結(jié)料面布滿、布平,臺車料面高、低相差控制在10mm以內(nèi),在鐵混料供料系統(tǒng)中增加了輥篩,并加強配料倉、緩沖倉篦子的日常管理,一旦出現(xiàn)損壞,及時進行修補,確保完好無損;減少80mm以上的物料塊進入燒結(jié)工藝,使大塊物料卡堵布料扇形閥引起的拉鉤、虧料等現(xiàn)象大幅度降低,布料均勻、平整度明顯提高;強化燒結(jié)機臺車蓖條的修整力度,達到月修理臺車40部以上,滿足臺車在線使用量,減少因臺車掉蓖條導(dǎo)致料面出現(xiàn)穿洞,而造成的對表層燒結(jié)礦質(zhì)量及生產(chǎn)工藝穩(wěn)定產(chǎn)生的不利影響。

      1.8發(fā)揮熱風(fēng)燒結(jié)作用為降低燒結(jié)礦運輸過程中熱量的損失,2016年6月以來,對燒結(jié)熱風(fēng)管道保溫?fù)p壞、脫落情況進行排查和維修,并于同年10月完成了修復(fù)工作。另外生產(chǎn)中,采取減小1#或2#環(huán)冷鼓風(fēng)機風(fēng)門開度,增大4#或5#鼓風(fēng)機風(fēng)門開度的技術(shù)操作,合理平衡環(huán)冷機鼓風(fēng)量。上述措施的實施,使進入燒結(jié)臺面的熱廢氣溫度平均達到150℃以上,較以前升高了約30℃,可以為燒結(jié)過程提供更多熱量,使燒結(jié)保溫時間延長,燒結(jié)礦質(zhì)量改善,具有節(jié)能降耗的作用。

      1.9穩(wěn)定自循環(huán)返礦質(zhì)量燒結(jié)自循環(huán)返礦的數(shù)量、質(zhì)量對燒結(jié)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性影響極大。為此,加大了自循環(huán)返礦中大于5mm粒級礦含量的管控力度,每當(dāng)返礦中5mm以上的粒度含量超過25%時,及時更換三級篩片;對燒結(jié)機產(chǎn)生的生燒料和廢料,進行落地處理;在配料室分倉存放不同質(zhì)量的返礦,且對質(zhì)量差的實施小比例配加。上述措施的實施,極大地促進了燒結(jié)工藝過程的穩(wěn)定,進而達到降耗的目的。

      1.10混合機襯板壓條改造對混合機滾筒襯板壓條進行改造,在角鋼壓條外面鑲嵌陶瓷板,改造后混合機滾筒粘料程度降低,處理粘料的停機次數(shù)明顯減少,混合機運行穩(wěn)定性提高,從而使燒結(jié)工藝過程保持穩(wěn)定,同時混合料造球效果有一定好轉(zhuǎn),有利于燒結(jié)礦成品率的提高、燒結(jié)固體燃耗的降低。

      2改善效果

      通過上述一系列措施的實施,河鋼宣鋼燒結(jié)固體燃耗從2016年下半年開始逐步降低,2017年平均為54.38kg/t,較2015年降低4.18kg/t,為歷史最好成績。河鋼宣鋼近年來燒結(jié)固體燃耗指標(biāo)見表2。

      3結(jié)語

      2016年下半年以來,河鋼宣鋼燒結(jié)生產(chǎn)中,針對影響燒結(jié)固體燃耗高的因素,采取優(yōu)化入燒結(jié)構(gòu)、實施750mm以上厚料層生產(chǎn)等措施,使固體燃耗較以往大幅度降低,取得了良好的效果,為后續(xù)進一步節(jié)能降耗具有重要借鑒意義。

      作者:李洋 郭考 王樹潔 單位:河鋼集團宣鋼公司

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