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《酒鋼科技》2017年第2期
摘要:文中對新興鑄管3#高爐低鎂高鋁冶煉的實踐進行了總結。針對燒結礦降低MgO含量后,高爐爐渣新特性的變化,采取了一系列改善應對措施,達到維持爐況長期穩定順行,實現降低鐵前系統成本的目的。
關鍵詞:高爐;爐渣;MgO;Al2O3;冶煉
從2016年4月份開始,公司不斷加大低價格進口高鋁鐵礦配比,同時,降低燒結礦MgO含量。高爐渣中Al2O3不斷升高,鎂鋁比降低至0.4左右,給高爐操作帶來很大挑戰。
1燒結礦性能指標變化
自公司提出低鎂燒結,煉鐵部及時成立攻關小組,以3#高爐為例,展開工業實驗,并逐步向其它高爐推廣[1]。利用燒結杯實驗室,對燒結礦性能指標(低溫還原粉化率、還原性、熔滴性能)變化,進行跟蹤、記錄、分析,燒結礦成分及性能指標變化對比。
2爐渣特性變化及應對措施
影響爐渣性能的主要因素是爐渣的化學成分。在正常高爐冶煉實踐中,一般是通過調整占爐渣總成分組成95%以上的CaO、SiO2、Al2O3和MgO四個主要組元的含量來找到具有優良性能的爐渣成分。我部燒結礦Al2O3含量在3%左右,MgO含量在1.75%左右,如上述表1所示。高爐爐渣中Al2O3含量在18%左右,MgO含量6%左右。攻關組主要通過兩方面調整控制,一是在造渣制度方面,提高爐渣R2至1.25-1.3倍,R4提高至1.0以上,提高渣鐵物理溫度,以降低高溫區爐渣黏度,確保爐渣良好的脫S能力;二是下部送風制度和上部裝料制度調整。通過調整縮小送風面積和加成風口長度的措施,目的是提高風速和鼓風動能,以“吹透”爐缸中心。目前,3#高爐風口以110×360mm為主,鐵口方向配110×400mm風口,送風面積在0.1521m2。裝料制度方面,以“穩定邊緣,強化中心”的原則調整控制。
3結論
通過燒結杯實驗室數據分析及高爐工業試驗表明,燒結降低MgO有利于燒結混合料的液相流動性的改善,并可以收窄燒結礦形成的軟熔帶溫度區間,有利于改善高爐透氣性。
4效益測算
通過此項新工藝的實施,主要可以從三方面降低鐵前成本,即增加高性價、高爐外礦配比,降低配料成本、燒結降低熔劑消耗、降低高爐燃料消耗。效益測算如下:
(1)增加高鋁外礦配比,降低配料成本。與去年平均相比,1-5月份高鋁礦配比增加30%至75%左右,折合噸礦配比增加240kg/t,按照1-5月普指平均價格,高鋁礦較主流低鋁礦價差在15.3元/t,那么3#高爐按照日產鐵量1850t/日計算,年效益為:1850*1.76*0.82*0.25*15.3*360=367.65萬元。
(2)降低燒結熔劑消耗。燒結MgO從去年平均2.33%降低至1.75%左右,理論測算,熔劑單耗降低10kg/t(凈礦),那么,以3#高爐年入爐燒結礦96.32萬t計算,年效益為:96.32×0.01×158=152.18萬元。
(3)降低高爐燃料比。由于降低MgO后,燒結礦質量和性能改善,品位提高,高爐燃料比較去年平均下降約12kg/t,1-5月份綜合燃料價格平均為680.12元/t,那么,年效益為:1850×0.012×680.12×360=543.55萬元。
參考文獻:
[1]張旭升,呂慶,劉小杰,劉朝卿,喇校帥,郄亞娜.高爐爐渣中鈦、鎂、鋁最優配比[J].鋼鐵,2015,50(06):8-14.
作者:曹雷;楊廣洲;職永祥;李志剛 單位:新興鑄管股份公司武安工業區