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      鍋爐爐膛煙道爆炸范文

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      鍋爐爐膛煙道爆炸

      QXF58-1.6/130/70-AⅡ鍋爐有循環流化床鍋爐共有的特點,多種情況都能造成鍋爐停爐:如受熱面的磨損;床上結焦;給煤系統的堵塞、損壞;除灰系統的損壞;旋風分離器角閥的損壞;附屬機械的故障;供電、電器的故障及損壞都可引起停爐,在這里不再輟述。本文通過該爐型的一起事故的分析提出預防措施,希望能為今后QXF58-1.6/130/70-AⅡ鍋爐安全運行提供一些幫助。

      1鍋爐概況

      QXF58-1.6/130/70-AⅡ單汽包強制循環M型布置;中溫旋風分離;全鋼結構爐架;爐膛為全膜式水冷壁懸吊的封閉結構,輕質保溫層,額定供熱量58MW、額定出口壓力1.6MPa、額定出口溫度130℃、回水溫度70℃、排煙溫度為137℃、循環水量為826t/h、設計效率88.38%、使用煤種為二類煙煤的循環流化床熱水鍋爐。

      鍋爐為室內布置,由前部及尾部兩個豎井煙道組成。前豎井采用懸吊結構,其四壁由膜式水冷壁組成,自下而上依次布置有一次風室、布風裝置、爐膛密相區、稀相區及煙風轉向室;尾部豎井為支承結構,其內部布置省煤器Ⅰ、省煤器Ⅱ、省煤器Ⅲ及鋼管立式空氣預熱器。兩豎井間通過兩個并列布置的旋風分離器相聯通。前部豎井采用敷管爐墻,外置金屬護板,后部豎井采用輕型護板爐墻。配置干式板狀臥式電除塵器。

      該爐于2003年制造,2004年安裝,2005年11月試運行并開始供暖。鍋爐的設計、制造、安裝、監督檢驗符合《特種設備安全監察條例》有關規定。技術資料運行記錄齊全。

      2事故經過

      據工作人員介紹:2007年01月19日早6點左右發現爐溫下降,采取了加大給煤,調大鼓、引風措施無效,于是懷疑引風機故障(前段時間引風機調頻控制故障導致引風機誤動作),派人檢查引風機運行正常,爐溫仍在下降,不到20分鐘爐溫下降到600℃,于是采取緊急停爐措施,緊急關停給煤、鼓、引風,后事故發生了。從發現故障到煙道爆炸有20分鐘左右。

      從上述事實可以判定:這是一起爐膛煙道爆炸事故。

      發生鍋爐爐膛爆炸需要具備三個條件:一是有燃料和助燃空氣的積存;二是燃料和空氣的混合物的濃度在爆炸極限內;三是有足夠的點火能源。通過事故發生后的現場檢查可以確認當時上述三便條件均同時具備。

      3現場檢查情況

      3.1電除塵器檢驗查

      3.1.1殼體檢查:

      ⑴第1室左側距前柱2.4m處,殼體爆出(炸飛)破損,檢查門孔平臺脫離原位(懸空)。

      ⑵第2室第3室殼體左側保溫層面板及保溫層內板及保溫層整體側倒。

      ⑶殼體右側各室中心變形量為400~600mm。

      3.1.2殼體工字鋼立柱:

      從前往后左右各有四根,左側第1根、第2根爆后變形,中心外拱600mm;左側第3根爆后變形,中心外拱300mm。

      3.2各室中有左右兩對放電極、收塵極布置,第1室中的左側放電極‘收塵極變形嚴重,折疊掉落。其它放電極、收塵極變形嚴重。

      3.3各室中的振動錘通軸及框架變形嚴重。

      3.4電暈極設備;收塵設備變形、破損、折疊;整體報廢。

      3.2空氣予熱器檢查

      3.2.1空氣預熱器西側(爐左)保溫層爆破面積為3000㎜×2100㎜,破口處寬500㎜;空氣預熱器前側保溫層變形凸起,面積為4100㎜×1800㎜,高280㎜;

      3.2.2空氣預熱器空氣入口與送風機出口法蘭連接處被拉開,三根螺栓拉斷,部分螺紋拉脫;兩法蘭開口最大寬度450㎜,法蘭變形。

      3.2.3空氣預熱器東側(爐右)保溫層變形凸起,面積為1000㎜×1500㎜,高50㎜;

      3.2.4空氣預熱器本體無異常。

      3.3后豎井、省煤器,分離器檢查:

      3.3.1后豎井檢查未發現由于爐膛爆炸墻體變形或損壞。

      3.3.2省煤器檢查未發現管子變形及管組結構異常。

      3.3.3分離器檢查未發現澆注料部分、返料系統、旋風筒等損壞或功能失調。

      3.4爐膛檢查。

      3.4.1床上部料層厚度,前部(給煤口)約1030mm,后部(回料口)約880mm,前部煤的表面狀況灰黑色,后部比前部明顯灰度大。

      3.4.2衛燃帶,煙風轉向室及測溫裝置連接處等未發現由于爐膛爆炸而損毀。

      3.5水冷壁檢查:

      3.5.1水冷壁密相稀相區管壁表面無異常,前水冷壁頂棚漏水(爆管),爐膛頂部向下滴水。爐膛膜式水冷壁四側(垂直段)無異常。

      3.5.2前水冷壁頂棚管部分兩處爆管(前水冷壁共55根,從東往西數)第25根頂棚管中間(從前往后)1980mm處管徑下部中心線爆管,長度100mm縱向。第37根頂棚管距前直段起點1765mm處爆管,十字口,環向15mm,縱向45mm。頂棚管中間表面過燒,有碳化層。第28根至第42根頂棚管中間不同程度變形(下凹),變形長度900mm,第35變形量最大為130mm(下凹)。

      3.5.3破口狀態特征:

      ⑴破口不明顯張開,破口處的管子變形較小。

      ⑵破口處管子周長脹粗。內外壁有明顯的氧化皮。

      ⑶表面產生脫碳,內壁有四氧化物。

      3.4割管檢查,

      對爆裂管子做了割管檢查,截取了有爆口管子(爆口兩端各延長500mm),管子壁厚無明顯減薄,管內水垢厚度約20mm,水垢顏色為暗紅。

      4原因分析

      爆炸是由可燃混合物在爆炸界限范圍和點火作用下發生的。

      4.1可燃混合物有以下三種可能:

      ⑴揮發物:主要是氫、一氧化碳及多種碳氫化合物,當溫度達400℃以上在遇到氧氣時,便率先著火開始燃燒(與氧氣發生氧化反應),當與氧氣的混合物在爆炸界限范圍內時遇點火即爆炸。

      ⑵爆口的漏水(水溫約100℃)與高溫堆渣(碳)在爐內相遇(溫度500~600℃),產生如下化學反應:(相當于氣化煤氣)

      C+H2O─→CO+H2

      C+2H2O─→CO2+2H2

      ⑶以上兩種情況同時存在,但可燃混合物主要是氫氣和一氧化碳。氫氣爆炸界限是4.1%-80%;一氧化碳爆炸界限是12.8%-75%。

      4.2從電除塵器檢驗可知點火源是在一室左側放電極、收塵極,當電極放電時產生火花。

      頂棚管爆管后、漏水量較大使燃煤難以燃燒,爐內溫度下降,當煤繼續加入時,燃燒條件惡化,爐內壓力升高,流化能力差,煤不能充分地燃燒,也就是燃燒不均勻,停爐時,爐內燃料存在部分揮發分和可燃物碳,是造成爆炸的直接原因。

      4.2.1爆管是由水垢引起,機理如下:

      ⑴當循環水在流過前壁頂棚管時,水流中的泥渣流速小于水流速,泥渣粘附在熱負荷很高的前壁頂棚管內形成水垢。因水垢的導熱性很差,導致金屬管壁局部溫度大大升高,金屬因過熱而蠕變。當溫度超過了金屬的所能承受的允許溫度時,強度降低,在鍋爐工作壓力下,金屬會發生鼓包、穿孔和破裂。

      ⑵水垢導致垢下金屬腐蝕:鍋爐受熱面管內有水垢附著的條件下,從水垢的孔、縫隙滲入的鍋水,在沉積的水垢與鍋爐受熱面之間產生劇烈蒸發。在水垢層下,鍋水可被濃縮到很高濃度。其中有些物質在高溫高濃度的條件下會對鍋爐受熱面發生嚴重腐蝕,如NaOH等。

      ⑶結垢、腐蝕過程相互作用,會很快導致金屬受熱面的損壞,以致發生爆管事故。

      4.2.2水垢產生的原因:

      ⑴水質監督不力,水質監督工作是保證鍋爐運行的必要條件,當操作人員發現回水水質不符合要求時(有記錄),向單位領導做了匯報,單位領導要求加大排污、加大了補水量、但不準停爐。水質化驗員沒有堅持原則,為事故的發生埋下了隱患。

      ⑵領導主觀意志,重生產輕安全,瞎指揮。怕停爐影響居民采暖,主觀是好的,當出現水質問題時,不按規章辦事,下令采取邊運行邊處理的方法,僥幸心理驅使,使得鍋爐受熱面管子局部結垢嚴重。

      ⑶集中供熱工程是分批分期交工,不會一次全部完成.這項工程也是一樣。但施工組織與運行是兩個平級單位,沒有有效的制約機制。在支管設計運行前工作不協調,信息不暢通、準備不充分,沒有做好應該處理的準備工作,當發現水質不合格到采取措施進行處理,時間就過去了兩天,(要停爐,備用爐準備及停爐的方案等)導致了泥垢的產生。

      ⑷進入各用戶的支管是邊設計、邊施工、邊投運。在支管的設計中和施工中沒有充分考慮在支管網單獨施工完后,與主管網連接運行前的沖洗,凈化問題,使得支管的泥渣進入主管網循環到鍋內。

      ⑸除污器的選用錯誤。除污器就是為了防止系統內的泥渣進入鍋爐影響鍋爐熱循環。是法定的安全防護設備。但我國沒有將除污器制造列入許可范圍內,在管網的回水管上安裝一個管式除污器,當正常運行時可能是有保證的,但像系統內發生特殊情況時,根本起不到除污效果。在整個管網中,由于除污器影響整個或部分用戶采暖的事發生多次。如果主回水管上的除污器選型正確,起到應有的效果,就可有效地防止事故發生。

      4.2.3點火源的存在是爆炸的直接原因(導致這次爆炸事故發生的原因),有以下幾個方面:

      ⑴設計方面,控制的設計沒有熄火保護、爐膛監視裝置及聯鎖裝置。給煤裝置,鼓風,引風機,電除塵器均為手動操作,當引風機故障停運時,不能同時切斷電除塵器,為點火源存在提供了可能性。

      ⑵運行指揮失當:當司爐人員向司爐長報告爐膛溫度、壓力不正常時,司爐長常規性通過調節給煤量來調整床溫;調節引風機檔板來調整爐膛的負壓。沒有考慮非常規運行操作,為了增加運行業績,減少停爐次數,不影響用戶采暖,違章指揮。

      當調整無效后,仍未進行全方位檢查,而是只要求司爐檢查引風機及控制部分。

      當知道不是引風機故障,爐膛內溫度將下降到600℃時沒有下令采取緊急停爐,未對司爐人員的錯誤操作方法加以制止。

      4.2.4操作人員缺乏對安全運行規程的正確理解,不能正確執行安全運行規程,操作不規范,檢查不到位,判斷錯誤。

      ⑴當爐溫下降、爐膛壓力上升時,未同時檢查爐床、引風、鼓風及相關位置。

      ⑵在沒有確定爐溫下降、爐膛壓力上升的原因時,盲目加大了給煤量,鼓、引風量。

      ⑶當爐膛溫度下降到600℃時,盲目關閉給煤、鼓引風機、煙道擋板,使爐膛產生可燃氣體。

      ⑷當關閉引風機,煙道擋板時,沒有同時關閉除塵器電除塵器還在運行狀態下,電極放電,產生火花。

      4.2.5引風機及其控制系統運行特性不良,控制系統檢修不徹底??刂葡到y是操作人員的眼睛,信息的傳遞影響操作的調控。本次發生事故前,引風機控制系統曾發生故障,鍋爐爐膛因引風機誤動作而溫度下降,所以本次當爐膛溫度下降時,司爐長第一命令就是要求司爐人員檢查引風機,而沒有先去檢查爐膛內的火焰。同時加大了給煤,鼓風,引風。

      4.2.6循環流化床鍋爐煙塵的基本特點是比電阻高;進口含塵量大;灰塵粘度較大。當爐膛頂棚管爆裂,鍋水漏入爐膛后,通過電除塵器煙塵的濕度增加,當爐膛內溫度下降時,隨之通過電除塵器煙塵的溫度下降,使電除塵器內產生電火花,原因:

      ⑴電場內煙氣的溫度低導致低電壓情況下氣體被擊穿;

      ⑵陰極、陽極沾灰太厚造成極間距變短;

      5預防措施

      5.1在集中供熱工程項目中,從工程設計、安裝、調試與用戶管理之間的協調是非常重要的。為保證循環流化床熱水鍋爐安全運行,必須建立一個高效、統一的組織機構。鍋爐、主管網、區域泵站、支管在分期分批設計、安裝、調試、投運中,制定設計啟動計劃,需要各個系統的整體配合,要做好下列幾項工作:

      ⑴繪制供熱工程系統用的顯示圖;

      ⑵總的設備、管網、區域泵站啟動計劃;

      ⑶編制系統啟動順序用的系統程序邏輯圖;

      ⑷鍋爐、主管網、支管系統試驗投用程序;

      ⑸單支管試驗投用程序。

      5.2加強熱水鍋爐運行管理

      ⑴使用鍋爐單位應制定質量保證體系,指定專人負責每臺熱水鍋爐及其采暖系統的安全管理工作,每臺設備有相應的責任人。從安裝驗收開始建立起鍋爐技術檔案,制定好鍋爐運行、檢驗、修理、保養、維護計劃。認真組織司爐工人學習,制定切實可靠的崗位責任制,操作規程,巡回檢查制度,交接班制度等,并指定專人負責檢查。

      ⑵鍋爐房主管人員應熟悉熱水鍋爐安全知識,應經常對司爐人員進行安全技術教育,組織學習鍋爐和采暖技術知識,大力加強基本功訓練,提高司爐、水處理化驗工、水暖工人隊伍素質,使他們能正確地預防、判斷、處理各種事故。對于強制循環的熱水鍋爐在運行中,應注意合理分配。通過各循環支路的水流量,使各循環支路的熱偏差越小越好。任何領導不得強迫司爐工人違章作業。

      ⑶熱水鍋爐運行要嚴格執行《熱水鍋爐安全技術監察規程》,操作人員必須堅持原則,不違章操作;管理人員不準強迫操作人員違章操作

      ⑷加強操作人員的日常培訓,根據爐型的特點制定相應的操作規程及應急處理辦法。如:熱水鍋爐的鍋水汽化汽化、水擊;省煤器管爆破、水冷壁管爆破;空氣預熱器管損壞;高溫結焦、低溫結焦。要分析其形成的現象、原因,制定處理方法,并進行模擬演練。

      ⑸加強道德修養教育,提高責任意識,榮譽意識,使操作人員感到這項工作的意義重大和無上光榮,積極主動地參加管理,自覺學習,鉆研業務知識,掌握操作要領,樹立為社會服務的集體主義思想。管理工作加強了,司爐工有了責任心,操作水平提高了,鍋爐的安全就有了保證。俗話說“三分設備,七分管理”,就是這個道理,關鍵在于管理。

      6要正確理解和處理安全與生產的關系,安全生產安全是前提,特別是集中供熱工程的冬季采暖,事關企業、學校、賓館、機關以及千家萬戶的順利過冬,是關系民生、構建和諧社會的一件大事。要詳細制定安全生產考核制度,不能以生產壓安全,不能為了政績而忽視安全。考核指標要全面,安全指標占的比重要高一些;不要只是考核停爐次數、時間,不考核停爐操作方法及是否正確停爐,也就是停爐越多,停爐時間越長,就影響了班組長業績,因此有些該緊急停爐時也采用了臨時壓火方法。但又不符合壓火條件,久而久之使操作人員形成了一種違章操作的壞習慣,爐內含碳量遠超過了3%,很易發生爐膛及煙道爆炸事故。

      停爐操作應引起重視。爐膛爆炸事故,主要發生在啟動點火階段和停爐階段,在啟動點火階段發生的比較多,有很多報到,點火的程序方法比較成熟。停爐操作的爆炸事故很少見報到,循環流化床鍋爐停爐操作尤其重要,對于該爐型應制定停爐操作規程。停爐操作分臨時停爐(壓火停爐),正常停爐,緊急停爐

      6.1正常停爐:

      ⑴逐漸減少給煤量,一二次風量和引風量,將自動改為手動;

      ⑵調整過程中應特別注意風量的調整,以保持燃燒的穩定;

      ⑶停爐過程中控制減負荷速度要平穩。

      ⑷逐個停止給煤機,石灰石系統二次風機,相應調節一次風量和引風量,當爐內溫度降低到500℃以下時,可逐漸關小一次風機調節擋板,停止一次風機的運行;

      ⑸燃燒室通風5分鐘后,停止引風機,關嚴

      一、二次風門和煙道擋風扳及其他有關的風門擋板,停止靜電除塵器的運行;

      ⑹當爐內溫度降低到100℃以下時,停止循環水泵運行。并將集氣罐、安全閥打開。

      ⑺停爐后要監視床溫,床溫有升高趨勢時,可開啟風機和一次風機加強通風,待床溫下降后停止風機運行。

      ⑻停爐后停止除渣機等附屬設備的運行。

      6.2壓火停爐:

      ⑴聯系管網、區域泵站、水質分析、電除塵及爐料;

      ⑵鍋爐壓火前逐漸降低負荷,當床溫略有下降,燃煤揮發份充分燃燒后,迅速關閉所有風、煙門檔板,以防止漏風引起表面結焦。檢查一二次風機給煤機,確認已掉閘;

      ⑶盡可能保持較低的風室壓力壓火,過高可排掉部分渣,保持最佳料層厚度,禁止在高料層厚度下壓火;

      ⑷循環水泵不停;

      ⑸壓火結焦,若床溫上升,如料層表面結焦,可打開爐門將焦塊扒出爐外;

      ⑹壓火期間禁止以任何方式向爐內加煤,以防止爐膛燥炸。

      6.3緊急停爐的操作步驟如下:

      ⑴立即停止給煤,待床溫下降至100℃以下時,停止送風、引風;關嚴

      一、二次風門和煙道擋風扳及其他有關的風門擋板,同時停止靜電除塵器的運行。

      ⑵停爐前循環泵不能停;

      ⑶停爐后打開爐門,促使空氣對流,加快爐膛冷卻。

      6.4緊急停爐還須區分由什么原因引起的,爐內溫度是多少,爐內是否有新煤,爐內的碳含量是否低于3%等。如引風機發生故障,爐內的碳含量還比較高,緊急停爐時第一步是停止給煤同時關掉電除器電源,第二步是放底料。

      6.5設備選用及維修:

      ⑴熱水鍋爐系統的設備應合理,特別是涉及安全方面的部件,要選用有資格或定點生產廠家的產品。選型要合理,要有足夠的安全余量,能夠處理非正常情況下工作量。

      ⑵設備選用要保證性能優越,靈敏可靠,特別是安全附件和控制系統。

      ⑶熱水鍋爐系統的總體設計要把好關,不要各管一段,使一些關鍵部件漏掉。如該系統就曾由于鍋爐和管網由兩家設計,漏掉了集氣罐,造成鍋爐水擊事故。

      ⑷巡回檢查要到位,部件更換要及時,維護保養要徹底,以防止操作人員判斷失誤。

      7結束語

      本次鍋爐爐膛煙道爆炸事故造成了較大大的經濟損失,嚴重影響了正常供暖。本文將這次事故進行了分析研究呈現給讀者,希望能為QXF58-1.6/130/70-AⅡ鍋爐用戶提供一些幫助,可使操作水平有所提高,做為反面教材,以防類似的事故再度發生。

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